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标题 环空监测压力计曲线波动原因分析
范文 马文平
摘要:主要介绍单封闭式抽汲排液管柱环空压力计的监测曲线。分析了试油施工井在压后抽汲排液过程中环空监测压力曲线波动原因,指出了抽汲流体温度影响环空介质,致使环空液体体积发生变化,造成监测压力曲线产生波动。分析表明,压后排液压力曲线,应认真分析监测曲线的波动,可避免不必要的验证施工。
关键词:压后排液监测压力曲线波动原因
随着大庆油田勘探开发力度的不断加大,单井试油层位不断增多,压裂改造的层也越来越多。压后抽汲排液是目前最为常见的求产方式,该求产方式主要用于中浅井的压后非自喷排液施工,它利用作业机提供动力提升钢丝绳从而带动抽子在油管内进行往复运动将油管内流体举升到地面。常用的带封隔器管柱类型主要有单封闭式抽汲、单封开式抽汲、双封闭式抽汲管柱[1]。
一、环空监测曲线波动分析
1.1葡115-51井S2-1层
(1)葡115-51井S2-1层施工概况。葡115-51井是采油七厂的一口油藏评价井,人工井底1659.28m。S1-1层:F23、29、31号层,井段1416.8-1514.4m,厚度6.0m。本层2009年2月19日-3月6日压后排液求产,日产油3.11 吨,试油结论为中产工业油层。本层试油施工正常。S2-1层:F35号层,井段1564.0-1566.9m,厚度2.9m。2009年3月8日-19日压后排液求产,日产油0.16m3,日产水1.44m3,3月19日起出排液管柱,本来该井应加深管柱验证封隔器,解封后由于封隔器不解封无法加深管柱,被迫起出管柱。经回放发现环空监测压力曲线有波动,基本上和层内的压力曲线同步,因怀疑本层出的油为上部层产的,返工。见图1、图2。

2009年3月21日-28日重新下抽汲排液管住,抽汲求产,环空间喷,在抽汲求产过程中将环空闸门关闭,27-28日加深管柱验证封隔器,证明封隔器密封,28日起出排液管柱。回放压力计发现,虽然环空监测压力曲线还是有波动,但通过对监测曲线的分析确定波动原因有两点,一是温度影响,二是管柱蠕动造成的,反映的是封隔器密封情况良好,所求产量是本层所产,经与采油厂联系本层施工结束。见图3、图4。
1.2原因分析
通过葡115-51井S2-1层返工前后曲线可以看出,虽然两次的产量有变化,但曲线形态却基本相同,都是在抽汲求产过程中环空的监测压力计有所波动,表面上看有锯齿状波动。经过分析,得出曲线波动的原因是每抽子抽出的流体随着钢丝绳的提升作用,流体从井下迅速提至地面,而井下的高温流体在这过程中,自身的能量也随着这个抽汲过程也在消耗着,井下流体与油管、油管与环空介质(油)之间存在着能量置换,也就是说温度低的环空介质(油)在吸收从井下流体的能量后,自身温度迅速升高,原油中的部分游离气也从原油中脱离出来,游离气膨胀举升作用使环空液柱升高(环空敞开时)或使环空压力升高(环空关闭),反应在监测压力计上是压力升高。在抽汲出井下流体时,由于抽汲的速度是非常快的,导致抽子下部形成真空负压效应,在流体全部抽出地面后,抽子从油管内抽出,地面的冷空气迅速进入油管内,冷空气和油管、环空油之间的能量置换,使环空的原油温度下降,同时在下抽子的过程中,低温的钢丝绳下井也和环空介质进行能量置换,同样使环空温度下降,体积减少,环空液柱也下降,从监测压力计上看,压力又迅速下降,出现压力波动。监测压力计反应的变化的幅度与抽出流体的多少有很大关系。在这过程中井下的监测压力计只有压力发生变化,而温度没有变化。一般环空监测压力计下入的深度差不多都接近封隔器,说明环空监测压力计所测温度与井下的流体温度一致。
1.3 监测曲线放大分析

将葡115-51井S2-1层返工前后的流压曲线与监测压力曲线放大后发现,见图5、图6、图7、图8。返工前的流压与监测曲线,在抽汲求产过程中,随着流体的抽出,流压曲线与监测曲线走势成相反的,说明下部层产出的流体在抽汲过程中对环空介质(油)有明显的作用,虽然曲线波动,但监测曲线和流压曲线走向呈相反的,可以说明环空监测压力计监测的压力正常,从而证明封隔器密封效果良好。返工后的流压曲线与环空监测曲线反应的和返工前的差不多,都是抽汲求产过程中监测曲线有变化,为什么有的流压曲线下降而监测曲线也下降呢?图8中的A点,虽然流压曲线有明显动作,但抽汲效率不好,抽出流体不多。分析是在下抽子的过程中,低温的钢丝绳在下井也和环空进行能量置换,同样使环空温度下降,从而体积减少,环空液柱也下降,从监测压力计上看,压力又迅速下降,从而出现压力波动。从而说明返工后的P-T封隔器密封,本层顺利结束。
二、古463-5井S2-1层
古463-5井是采油九厂的一口评价井,S1-1层,P2、3、5、7号层,井段2030.8-2077.0m,管输射孔,MFE(Ⅰ)测试+抽汲,日产油1.43m3,日产水1.44m3,试油结论:低产油水层。S2-1层,P7号层,井段2075.2-2077.0m,下排液管柱求产,日产水0.24m3,油花,试油结论为水层。在S2-1层抽汲求产过程中,前期环空间喷,套管闸门未关,后期将套管闸门关上进行抽汲求产,经过后期解封验证封隔器,确定封隔器密封,见图9、图10。
由该层环空监测曲线可知,前期因套管环空间喷,监测曲线与流压曲线对应不好,后期将套管闸门关闭后,监测曲线与流压曲线对应较好,反映了抽汲求产过程中环空监测压力曲线的变化。从图11、12来看,因环空间喷,抽汲求产的时间段在监测压力计上看不出什么反应,原因是套管间喷掩盖了监测曲线的变化。从图13、14两图的对比清楚地看出在抽汲期间监测压力计也随着抽汲的动作而变化。

三、结束语
分析了葡115-51井S2-1层返工前后曲线,古463-5井S2-1层套管关闭前后曲线进行对比,发现不是所有的监测曲线波动反应的都是封隔器不密封,应认真分析流压曲线和监测曲线,从而得出正确结论。◆
参考文献:
[1] 乔贺堂.生产测井原理及资料解释[M].北京:石油工业出版社.
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更新时间:2025/3/21 20:46:34