标题 | 浅谈温度异常引起天然气流量测量的修正方法 |
范文 | 董艳娥+苏丽栓 摘 要:本文阐述了在天然气流量测量过程中,由于温度异常引起贸易结算数据修正,并用具体实例说明计算方法。 关键词:天然气;流量测量;温度 中图分类号: TB937 文献标識码: A 文章编号: 1673-1069(2017)05-195-2 0 引言 计量就是计钱,仪表数字就是金钱,就是效益!燃气计量直接关系着企业的经济利益,同样购销差控制也是燃气公司经营管理工作的主要内容。所以仪表问题故障应尽快排除,异常数据必须及时修正。 目前,石家庄的燃料能源大多为天然气,一些用气量较大的工业户采用差压式孔板流量计进行贸易结算,2016年4月某工业户流量计算机显示温度异常(最高达到65℃,正常值应为15℃左右),计量数据存在较大偏差,虽然进行了及时修复,但异常数据必须修正,否则会给供方造成一定的气量损失。 1 利用通讯远传数据进行修正 找出异常段温度的平均值(64.471℃),再从表2中找出正常段温度的平均值(15.136℃),在压力(8.7kPa)、差压(1723Pa)基本相同的情况下,分别对应的标况瞬时流量为:2011.190Nm3/h和2166.438Nm3/h。 误差计算如下: ×100%=7.17% 假设仪表在异常情况下的累积量为:1000m3,则用气量应修正为:1000×(1+7.17%)≈1072(m3) 2 利用数据模型相同的周转流量计算机进行修正 在流量计算机中,根据孔板设计计算书,输入孔板直径、测量管内径、当地大气压、孔板膨胀系数、测量管膨胀系数、动力粘度等参数;温度、压力、孔板差压设为定值,且压力和差压分别为8.7kPa和1723Pa,改变温度64.471℃为15.136℃,所对应的瞬时流量显示如表3所示。 累积量为1000m3的情况下,用气量应修正为: 1000×(1+7.42%)≈1074(m3) 对比以上两种方法流量计算机的积算结果,第一种方法:现场使用的流量计算机为全量程补偿,流出系数实时变化;第二种方法:流量计算机虽然数据模型相同,但流出系数设为定值,所以导致积算结果稍有偏差。 3 利用公式推导估算法 天然气在标准参比条件下的体积流量计算基本公式为: qvn1=εd2/ρn (1) qvn2=εd2/ρn (2) 式中: qvn1、qvn2:天然气在标准参比条件下的体积流量; c:流出系数; ε:可膨胀性系数; β:直径比,β=d/D; d:操作条件下孔板开孔直径; D:操作条件下上游测量管内径; ρ1、ρ2、:操作条件下上游取压孔处的密度; ρn:天然气在标准参比条件下的密度。 在此次的数据修正中,压力和差压值正常,假设温度变化前后压力和差压的数值不变,估算时可把c、ε、β看成定值,密度只受温度影响。 式(1)/(2),得 = (3) ρ1= (4) ρ2= (5) 式中, Ma:干空气的摩尔质量,其值为28.9626,单位为千克每千摩(kg/kmol); R:通用气体常数,其值为0.00831451,单位为兆帕立方米每千摩开【MPa·m3/(kmol.K)】; Za:干空气在标准参比条件下的压缩因子,其值为0.99963; Zn:天然气在标准参比条件下的压缩因子; P1、P2:天然气在操作条件下上游侧取压孔的绝对压力,单位为兆帕(MPa); T1、T2:天然气在操作条件下的气流热力学温度,单位为开(K); Z1、Z2:天然气在操作条件下的压缩因子; Gr:天然气的真实相对密度。 因为燃气管道压力低于1MPa,估算时可不考虑压缩因子的影响。 = (6) 由(3)和(6),得 = (7) 根据公式(7),异常温度值为64.471℃,正常值为15.136℃。 误差计算如下: ×100% =(1-)×100% =(1-)×100% =(1-)×100% ≈7.59% 异常值为1000m3,用量应修正为: 1000×(1+7.59%)≈1076(m3) 以上三种估算方法只为解决此类问题提供参考,由于利用孔板流量计进行流量测量,影响因素很多,计算过程也很繁杂,温度从64.471℃修正到15.136℃,已严重偏离了气体的理想状态,许多参数都发生了变化,理论上应实时进行补偿。供需双方的数据修正不必像学术报告那样严谨,经双方协商,在能够接受的情况下,利用估算方法修正用气量是允许的。 参 考 文 献 [1] 《SYT6143-2004用标准孔板流量计测量天然气流量》 中华人民共和国石油天然气行业标准备案号:14061-2004. [2] 邓立三编著.燃气计量[M].黄河水利出版社,2011. |
随便看 |
|
科学优质学术资源、百科知识分享平台,免费提供知识科普、生活经验分享、中外学术论文、各类范文、学术文献、教学资料、学术期刊、会议、报纸、杂志、工具书等各类资源检索、在线阅读和软件app下载服务。