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标题 压力异常波动井原因分析
范文 李 超
摘要:分析了2008年测压中出现的20口压力波动异常井,确定波动原因,加以分类。经分析发现造成压力波动的主要原因受注水、工作制度改变及措施井的影响,并根据分析提出了几点认识。
关键词:压力波动注水措施工作制度
在理论上,测压对油井及邻井的工况有着严格的要求。一般来讲,要求油井产量稳定,相应的注水井注水稳定,无措施,周围井工作制度稳定等。上述任何一种情况的变化都将引起油藏压力的重新分布,进而引起测试井的压力发生变化。采油九厂为三低油田,地质构造比较复杂,加上测压时各种因素的影响,使部分进压力波动较大。统计2008年共有20口井出现压力波动情况,占今年129口测压井的15.5%。其中龙北高台子油田8口,占波动井的40%,龙虎泡6口,占30%;致谢敖古拉2口,高西1口,杏西1口,新站1口,布木格1口。
1.原因分析
1.1注水井影响
注水开发油田,随着注采系统的不断完善,注水井上的任何变化都直接反映在相关的油井上,从而引起油井压力的变化。(1)注水井方案调整。注水井注水量的增减会引起受效油井压力的升降。塔31-26井受塔321-26井注水影响,塔32-26井单层注水,2007年12月该井配注由30m3/d增至50 m3/d,2008年6月1日测压时,塔32-26井累计增加注水3600 m3,从而导致塔31-26井的压力由2008年11月测压的9.97MPa上升到11.63MPa,上升1.66MPa,见表1。龙65-25井,该井受注水井龙65-26井影响,连通层位为PI2.1-3.2。为了控制龙65-25含水上升,08年1月7日对龙65-26井PI2.1-3.2层控制注水,由原配注20 m3/d改为停注,停注后龙65-25井含水由75.4%降至26.0%,但同时压力由2006年3月测压的15.54MPa降至2008年6月测压时的12.03MPa。龙35-17井,该井受注水井龙33-16影响,连通到层位SI4+5,SI4+5层配注一直是30m3/d,注水强度较大,成为龙35-17井压力上升的一个因素,另外,龙35-17井还受龙37-16井SII11-SIII9+10层注水影响,SII11-SIII9+10层2007年10月11日配注由10m3/d提至20m3/d,增加了注水量,到2008年7月19日测压时该层累计增注2780m3,因此,龙35-17井在以上两口注水井的影响下压力必然上升,由12.55MPa上升为15.75MPa。
(2)油井投产初期未同步注水,注水后压力变化。油井靠天然能量开采,后转注水井完善了注采系统,使亏空的地层能量得到补充,压力上升,这部分井主要为外围新井,龙高台子井。另外,一部分井由于外围油田物性较差,连通性不好,注水后见效较慢,往往在注水量达到一定程度后,才有受效反应,测压相对以前出现压力上升现象。对于一些物性较差或有断层存在的井,虽然注水,但并没受效,依然保质天然能量开采,压力表现为下降。测压前没有注水的井,压力亦下降。塔213井,该井为外围试采井,投产于2004年3月5日,投产后靠天然能量开采,压力下降较小,2007年1月18日与之连通的布52-16、50-15井转注,到2008年6月份,布52-16累计注水8926 m3,布50-15累计注水8184 m3,使塔213井早期靠天然能量开采所亏空的能量得以补充,压力由9.93MPa上升到13.56MPa。龙2-05井,该井位于龙北高台子区,2006年12月投产,连通水井龙2-06同期转注。由于连通性较差,早期注水反映不明显,截止2008年1月注水一年,累计注水16712 m3,萨尔图层受效,压力上升,由15.61MPa上升为17.69MPa。龙26-09井,该井与龙2-05井情况相同。受龙24-08、28-08井注水影响,这两口井均于2006年12月转注,截止08年1月累计注水分别为19082 m3、19791 m3,GIII3层受效,压力持续恢复。龙24-07井受龙24-08注水影响,同属此种情况。龙112-08,该井受塔152和龙114-08注水影响。其中塔152井2008年4月5日转注至7月份累计注水5679 m3,龙114-08井08年5月28日转注至7月份累计注水3990 m3。早期天然能量开采,后虽注水但为时尚短,压力依然处于递减状态。压力由17.7MPa下降10.72MPa。龙104-13井该井受龙102-12(08.3.23转注)、龙102-14(08.5.2转注)、龙106-12(08.3.25转注)三口井注水影响。由于转注较晚,与龙112-08一样处于递减状态。压力由16.28MPa下降13.95MPa。龙10-08井,受龙102-08井注水影响,龙102-08于2006年12月25日转注,截止2008年4月已累计注水24213 m3。龙104-08与龙102-08之间有一断层存在,使注水受效时间延长或最终不受效(有待观察),压力由7.46MPa下降5.75MPa。
(3)间注井、笼统注水井影响。采油九厂部分油田实行水井间注措施,致使测压井两次测压前地下情况不同,导致压力波动。另外,一些油井的受效水井笼统注水,也是导致油井压力上升的原因。塔2井,该井与塔27-24、28-25井单层连通,受这两口注水井影响。由于注采单一,水井上的任何改变,在油井上立刻有所反映。塔27-24、28-25井07年8月周期注水,注入量大,注水强度高,而2008年5月测压时正常注水,配注小,注水强度低,所以使塔2井两次测压时出现波动。压力由10.17MPa下降8.21MPa。碧24-34井,这两口井受碧22-34、22-36两口井注水影响,两口井为间注井。碧22-34井2007年5月15日-07年7月14日间注关井,碧22-36井2007年1月到207年11月2日间注关井,于2007年11月份开始恢复注水,所以说,2007年7月份测压为水井关井后无注入能量下的压力,低于2008年2月也就是恢复注水后的压力。龙51-20井,它受龙53-20井注水影响,主要连通层位为SI2-3。由于龙53-20井笼统注水,造成单层突进,致使龙51-20井2008年6月测压较2007年7月测压压力快增,由15.9MPa升到20.68MPa,同时含水有大幅度升高,由75.0%升至87.4%。
(4)注水井不能正常注水。注水井由于管柱问题不能正常注水,导致油井压力波动。古29-27井,该井受古30-26井注水影响。古30-26井2008年1月28日因套变限制注水由60 m3/d降至30 m3/d,使与古29-27井连通的PI1、PI6层受效程度变差,从而导致压力下降。压力由14.2MPa下降到11.1MPa。这两口井受龙21-18井注水影响。龙21-18井由于管柱问题笼统注水,PI2.1层单层突进,造成龙23-17、23-18井含水、液面、压力上升。
1.2工作制度改变的影响
稳定的工作制度是测压的前题,是取得可靠有效资料数据的保证。工作制度改变,将使井底流体原有的流动状态发生变化,形成新的流动状态,这时测得的压力较以前就会出现波动。大64-62井,新站油田2007年10月恢复注水,12月10日恢复采油,使全油田累计注采比由0.88上升到1.01。这都成为改变大64-62井工作制度的间接原因,从而导致该井上升。12.69MPa升到15.95MPa。龙30-08井,该井2008年7月测压前泵漏失,液面在井口,使井底能量得以积累,造成压力上升。
1.3措施井的影响
出于对注入或采出的要求,需要对油水井进行措施改造,这样就造成了地层在两次测压时处于不同状态,就测压资料而言是波动变化的。龙12-04井,该井受龙10-04注水影响。龙10-04井2008年4月1日补孔,射开SI2-SII3层,措施后因调试遇阻仍按原方案注水,导致新射开的SI2-SIII3注水强度大,龙12-04井压力上升。龙23-19井,该井受龙21-新20井PI3.2层注水影响。2007年7月28日该井组措施改造,对龙21-新20井细分调整,原一级两段变为三级四段,PI3.2层调整后成为独立注水层段,使该层注水得到了加强,面PI3.2层是龙23-19井的主产层,所以该井压力上升。
2.结束语
分析了造成压力异常波动的主要原因有:(1)注水的影响;(2)工作制度改变井和措施井的影响。坚持五定法测压,将一直是保证压力资料质量的有效手段。测压前进行认真的井况、泵况调查,不具备测压条件的井不测压,测后对异常波动井进行深入的原因分析,做到每口异常波动井原因清楚。◆
参考文献:
[1] 冈秦麟.高含水期油田改善水驱效果新技术[M].北京:石油工业出版社,1999:87-93.
[2] 贾振歧,王立军.油田开发设计与分析方法[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1994:31-39.
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更新时间:2025/3/16 7:52:31