标题 | Y公司性能测试人机作业分析改善 |
范文 | 韩超 摘 要:对于制造型企业来说,装配线与提高装配车间的效率和质量直接相关。Y公司是一家以生产拖拉机提升器为主的制造型企业,其装配车间存在很多不合理的地方,产线平衡及优化对于装配线的效率提高具有重要的作用。利用基础工业工程技术和理论重点,对Y公司装配车间的生产线进行分析及优化设计,进而发挥其整体的最佳效能。 关键词:工业工程;人机作业;持续改善 一、性能测试区现状描述 性能测试是液压提升器装配车间中关键的一环,是保证产品合格的最基础的一项检测,将事先编好的程序输入到控制试验台的计算机上,工人将工件安置好在试验台后,在计算机上输入参数,等待检验结果。若不合格,将不能进入下一个工序,需再进行多次检验。 二、性能测试人机作业分析 性能测试由一名工人操作一台机器,在性能检验前,需要先借助行车将提升器吊到工作台加工,再在试验台的检验。性能测试的设施布置以及物流路线如图1所示,箭头表示工件流向,起点是待检验产品暂存区,终点是完成检验产品暂存区。原方法下的性能测试的人机作业分析见表1。 从图1和表1可知,现存在的性能测试问题如下: (1)工人空闲时间没有很好的利用,造成等待的浪费。 (2)机器的利用率不充分,仅达到29% 三、性能测试一次人机改进 运用ECRS原则进行改进,充分利用工人的空闲时间,当机器对提升器进行检验时,工人对下一个即将要准备检验的提升器进行前期准备。改进后的人机作业分析如表2所示。 分析表2可知,改善效果如下: (1)周程时间缩短,从原来的6.9min变为5.5min。 (2)人的利用率提高,从原来的71%变为89%。 (3)机器利用率提高,从原来的29%变为36%。 虽然人的利用率已经高达89%,但重型机械高负荷的工作环境下,工人长期保持较高的利用率,疲劳强度会大大上升,不利于工作效率的稳定保持和工人的身体健康,因此还需进行二次改进。 四、性能测试二次设施布置改进 由图1可知不合理的现场作业布置造成搬运的浪费,故基于改善现场作业布置进行了二次改进。 将固定的工作台改为可自由移动的工具架,调整待检验区货架的排列方向。工具架上存放工人所需的零部件和工具,工人可移动工具架对工件进行前期准备作业,待完成后借助行车将工件吊起直接放置在试验台。改进后的设施布置及物流路线如图2所示。 由图2可知,二次改善效果如下: (1)减少了一次将提升器到工作台的搬运环节。 (2)在周程时间较第一次改进后不发生变化的前提下,人的利用率降到了80%,极大地减轻了工人的劳动强度,保证了工人的长期效率的稳定。 五、总结 现场管理改进:对于组装线进行了工序合并和简化,对瓶颈工位重点进行了动作分析及改进,降低了瓶颈工位的作业时间,提高了整体产线的平衡率。性能测试改进:通过利用工人的空闲时间和改善作业现场布置,使人机效率得到提高,缩短了作业周程。 參考文献: [1]杨伦.IE技术在生产线改善中的应用研究[J].企业科技与发展:上半月2012(7):75-78. [2]高广章,孙建华.动作分析法在生产线平衡中的应用机械设计与制造[J].机械设计与制造,2007(7):204-206. [3] 寇猛.工业工程在生产线优化中的应用[J].中国管理信息化,2008(24):89-90. [4]任建标.生产与运作管理[M].北京:电子工业出版社,2004. [5]岑昊,蔡三发.装配生产线平衡的改善[J].上海管理科学,2006(5):16-17. |
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