标题 | 宣钢炼铁厂降低烧结返矿率技术攻关 |
范文 | 王翠琴 摘要 本文介绍了炼铁厂通过优化入烧原料结构,提高烧结料层,推行烧结标准化操作、开展烧结矿质量、冶金性能跟踪优化,烧结矿强度提高,烧结返矿率明显降低的实践经验。 关键词 优化;降低;烧结返矿率 中图分类号TF046 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)49-0083-02 0 引言 近年来,高炉冶炼技术高速发展,“精料方针”越来越受到冶金工作者的高度重视。特别是降低烧结矿返矿率对降低铁前成本具有重要意义。宣钢铁前系统受原燃料质量波动等因素影响,造成烧结矿强度不高,烧结返矿率偏高的现象,为此展开提高烧结矿质量,降低烧结返矿率技术攻关。 1 降低烧结返矿率措施 1)优化入烧原料、熔剂、燃料粒级 入烧原燃料粒级粗,会造成大部分矿物颗粒强度差,烧结矿5mm~10mm粒级明显增加,为从源头解决影响宣钢炼铁厂烧结矿小粒级的问题,我们采取了以下作法:一方面对进口原矿进行破碎,除产生高炉使用的合格块外,其余部分加工成烧结用粉料,控制粉料+5mm粒级≤15%,对进厂粒级较粗的伊朗矿进行筛粉处理,筛上物经破碎,粒度合格后入烧。另一方面严格控制石灰石、白云石、白灰粒度,使-3mm粒度达到80%以上。 2)优化高炉返矿和自循环返矿粒级 烧结车间定期更换烧结冷、热筛筛板,加强日常检修,控制烧结自循环返矿+5mm粒级在20%以下。其次将360m2烧结机三筛筛孔改为上8mm下7mm,提高筛粉效果。加强高炉槽下返矿粒度的测定,及时更换和修补入炉矿筛筛板,保证高炉槽下返矿+5mm粒级在25%以下。 3)优化铁混料结构,确定适宜360m2烧结机烧结参数,控制烧结矿适宜碱度、FeO、MgO水平 针对宣钢原料条件,在烧结杯实验基础上,合理配矿,优化入烧原料结构,改善烧结矿质量。通过烧结杯实验,在优选原料结构时增加烧结矿的落下次数,由2次增加到15次,摔打实验由4m增加到30m,通过摔打实验,确定优选原料结构,提高烧结矿抗摔打性,提高烧结矿成品率。 充分发挥原料场功能,为360m2烧结机生产提供成分稳定、烧结性能优良的铁混料,每堆铁混料结构确定前均进行烧结杯实验,优化结构,并确定适宜的烧结参数,指导生产。同时确定好360m2烧结机产量、料批、风机开度及烧结负压、温度的匹配关系,以保持烧结矿质量稳定。通过实践摸索,控制烧结矿碱度在2.0倍,FeO控制在8.0%~10.0%,MgO控制在2.6%~2.8%范围内,烧结矿质量较好。 4)控制适宜钙灰配比,增配适量石灰石 经生产试验,在高外粉条件下,适当配加石灰石代替全生石灰烧结,有利于烧结矿强度的提高,试验确定,入烧钙灰配比控制在6%~8%,不足部分用石灰石调整碱度,烧结矿强度提高,烧结矿小粒级含量明显降低。 5)组织攻关,提高烧结料层 充分利用优化入烧原料粒级的有利条件,强化混合制粒控制,改善烧结透气性,一、三、四烧烧结料层分别控制在750mm、600mm、800mm,料层提高了50mm、40mm、30mm。 6)加强烧结系统漏风治理 配置烧结漏风测定设施、掌握烧结漏风测定具体方法,并定期检测漏风率,为漏风治理提供可靠数据。强化对烧结机滑道和风箱漏风处的治理,及时更换老化台车,控制烧结漏风率在40%以下。 7)推行烧结标准化操作 (1)推行烧结标准化操作。 制定完善了烧结标准化操作手册,通过对烧结机机速、料层厚度、料面压料、终点控制、点火温度等方面进行量化控制,对入烧水分、燃料粒度进行岗位测定,提高了职工操作技能及工艺信息反馈的及时性、准确性,促进了烧结工艺过程的稳定。 (2)加强对烧结过程及关键控制点检测考核。 从2010年3月后开始,对一、三、四烧强度、粒级、混合料水分实行夜间跟踪及抽查,加大对生产车间考核的力度,重点对入烧燃料粒度、混合料水分进行考核,对烧结矿质量指标进步起到积极作用。 2 开展烧结矿质量、冶金性能跟踪优化 1)建立烧结、炼铁联合看矿制度,对烧结矿存在的问题进行及时沟通解决; 2)在成七皮带、S9皮带设立烧对矿质量检测控制点,严格对生产岗位的考核; 3)针对烧结生产不同的原料结构,进行烧结矿冶金性能测定,为高炉操作提高依据。 3 实施效果 针对影响烧结返矿率的主要因素,制定科学有效的攻关措施,同时加大对强度、小粒级指标的控制和考核力度,促进了烧结生产过程整体操作水平的提高,在改善烧结矿强度和小粒级指标的前提下,烧结返矿率明显降低(详见表1)。 从表1可以看出,2010年8月份~11月份一、二、三、四烧累计烧结返矿率分别为13.94%、13.22%、12.82%、13.60%,较2010年3月份~8月份累计16.51%、16.41%、16.22%、16.13%分别降低了2.57%、3.19%、3.40%、2.53%。2010年8月份后一、三、四烧烧结返矿率稳定在14.5%以内,11月份后一、三烧烧结返矿率稳定在13.50%以内。 4结论 炼铁厂通过实施优化入烧原料、铁混料结构,提高烧结料层,强化烧结工艺操作,加强管理等措施,以提高烧结矿强度为前提,烧结返矿率明显降低。2010年8月份后,一、三、四烧烧结返矿率稳定控制在14.5%以内,11月份后一、三烧烧结返矿率稳定在13.50%以内。随着烧结返矿率进一步降低,对降低铁前成本具有重要意义。 参考文献 [1]朱亚东,罗果萍,王艺慈,张芳,王永斌,郝志忠,邬虎林.包钢铁精矿低硅烧结的实验研究[J].内蒙古科技大学学报, 2010(1). [2]侯兴.影响烧结返矿率上升因素分析及控制措施[J].炼铁技术通讯,2009(5). [3]魏宏亮.烧结机返矿率影响因素探索[J].浙江冶金,2010(2). |
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