两起主机倒车故障原因分析及排除
朱功祥
摘要:本文通过对两例不同主机倒车故障原因的分析查找及处理,探讨了主机操纵系统故障排查的一般分析方法,但更想指出的是,主机操纵系统关系到船舶的安全,故障的产生往往有先兆出现,轮管人员对此一定要引起足够的重视,及时排除故障,避免事故的发生。
关键词: MAN B&W 6L42MC 倒车故障 密封件老化 6RTA-48 启动油门限制器
0引言
船舶主机控制系统是远离主机对其进行远距离操纵的一种方式。主机控制系统不仅改善了操纵人员的工作条件,通过系統内部的各种逻辑程序和安全保护,提高主机工作的可靠性及经济性,从而提高船舶航行的安全。当然,一旦主机控制系统发生故障,往往会造成重大的安全事故。所以每个轮管人员都应对此高度重视,发现故障,一定要及时排除。下面就以当前船舶常见的两款主力机型的两起倒车故障为例,具体分析介绍一下主机倒车无法启动的故障原因,排除方法。
1 案例一
1.1 故障现象
某轮主机型号 MAN B&W 6L42MC,该轮在较长一段时间里,主机正车启动正常;倒车启动,偶尔启动不起来,但如加大启动油门,再启动一次基本都能成功,故也没有太在意。但某次抛锚后,起航时倒车再也无法启动。故障具体现象如下:
(1)在集控室,倒车启动,主机转速能达到发火转速,但主机不能持续运转,启动失败。
(2)转换到机旁操车,倒车启动,启动油门在正常位置,可以启动成功。
1.2 故障原因和检查
(1)检查启动系统,正倒车启动,主启动阀开启时间基本一致,在2秒左右。
检查油气并进延时时长,经试车测试,发现在设定值1秒左右。(通过32号阀来调节时间延时,顺时针调节增加延时,逆时针则相反)。
(2)换向系统检查
检查换向系统,换向延时在6S左右,也在设定值。(应急操车换向通过104号阀来调节,集控室操车通过69号阀设定。)
(3)检查停车系统和应急停车系统
通过高压油泵上面的停油阀,接上测试管和压力表,发现,停车信号正常,并无泄漏等异常现象。
(4)检查主机调速系统
测定65号阀的输出压力。发现主机启动油门设定压力为2.2BAR,正常设定压力在2至3BAR.(通过65号阀输出,调节启动油门的大小)。即设定压力也正常。
(5)故障发现
但在试车排查故障的过程中,发现了一个异常现象:在启动主机时,控制空气压力下降较为明显,由原来的7BAR,下降到6BAR左右,且在71号阀处有泄漏声音。71号阀(见图1-4)的功能是接受65号阀的转速设定压力,再输出作用到调速器上,设定主机转速。初步判断故障出在此,有可能是虽然65号阀输出的压力正常,但因71号阀漏泄,造成作用在调速器上的转速设定压力过低,实际启动油门过小,从而影响了启动。也因此,当主机脱开调速器转成机旁油门杆操纵时,倒车故障消失,可以启动。事后对该阀的拆检也证实了这个判断。
1.3 故障排除
船上有备件,拆解该阀发现,内部密封件老化,有些已有小的裂纹了。清洁,更换修理包后,装复,试车,主机正倒车启动正常。
我们举一反三,对主机控制系统及相应部件进行了进一步细致检查,结果发现:
(1)发现换向汽缸部分有泄漏现象,导致主机在换向启动时,控制空气耗气量较大,压力有明显波动;
(2)同时发现减压阀也有问题。原阀由于破损更换了国产的压力阀,其减压流量较原来的偏小。导致在气流量减少时,无法快速补气,导致压力波动。
(3)主机高压油泵状况也不好,柱塞磨损,启动时,内部泄漏较大,必须要提高供油量才能启动。(在机旁操车时,如油门设定在启动油门位置,就无法启动。)
根据这次的故障,我们得出结论,主机遥控系统的故障,是多种小的潜在故障,叠加导致。最主要原因还是阀件内部密封件老化所致。只所以倒车会出现启动失败现象,正车启动还算正常,主要是在相对较小的油门时正车比倒车容易启动而已,如不及时修理,再假以时日,正车也会启动不起来的。后来查阅说明书,其要求遥控阀件密封件,五年内要做全面保养,并更换密封件。查以前保养记录,出厂近十年,并未做过类似保养。由此看来故障的发生是迟早的事。
为了避免该类事情的再次发生,故障解决后又立即向公司机务汇报了具体情况,公司安排人员对主机遥控系统做了一次彻底的保养,以避免同类故障的发生,确保航行安全。
2 案例二
2.1 故障现象
某集装箱船主机为苏尔寿机型,型号6RTA-48,燃油及排气阀及空气分配器正倒车换向为凸轮轴液压换向,启动系统为空气起动。某航次从广州至越南胡志明港,抵达引水锚地后抛锚等待引水,进行了正倒车试验,正常。引水上船后约基本以海速进三运行。后发现前方有渔船,减速进一,停车,再倒车,然后只听到倒车启动声音,但没启动出来。抛双锚制动,虽避免了碰撞事故,但锚链拉断,双锚丢失。事后,船方进行抢修,装复双锚后,在锚地又进行了正倒车试验,正常,轮机长认为当时倒车不来是因船速过快,无法气动制动实现倒车换向所致,对事故原因没有深究,船舶继续航行。
轮机长在事故发生后一航次即提出公休,我上船接班。在一次锚地抛锚时从正车翻倒车时又发生了启动失败的现象,经过观察发现:在船舶停泊状态下,无论正车转倒车,还是倒车换正车,启动都正常;但如果从航行状态下船舶还有余速时正车翻倒车,往往会发生倒车不能启动的现象,联系到前次发生的事故险情,我觉得换向启动系统可能有问题。
2.2 故障查找
(1)锚泊检查
船舶抛锚时,轮机员在集控室内进行正倒车换向及启动试验,我在机旁观察查看。基本每次正倒车换向、启动都成功。
(2)航行检查
船舶航行中,经过与船长沟通,选了一开阔水域进行正倒车试验。主机由进三逐降至进一,停车,倒车,启动,启动失败。但此时能明显听到缸头启动阀及主启动打开进气的声音,在机舱底层观察的轮机员也上来报告主机已倒车转动起来了。打开缸头示功考克,再次倒车启动主机,有气喷出,不断有气喷出,也验证了这一点。由此判断,主机换向、启动系统没有问题,应该是供油问题——主机倒车启动后供油不足,造成启动失败。
2.3 故障排除
(1)确定可能故障点
该种机型与供油有关的部件有:喷油器、高压油泵,调速器,以及布置在油门操纵杆两端的停油伺服器和启动油门限制器。考虑到航行时主机各缸工况正常,喷油器及高压油泵就不作考虑了。
(2)调速器检查
对调速器的排查:脱开调速器,改用机旁操纵,倒车换向,故障依旧,说明跟调速器没有关系;断油伺服器:它在三种情况下动作,把油门杆推向零位:停车、应急停车、换向错位。经过观察,发现在倒车启动时,断油伺服器已释放了油门杆,即它也是正常的。
(3)故障确认
那么故障原因只剩下一个了:启动油门限制器(详见图2-1、图2-2)。启动油门限制器功用:在非受控状态时,受内部复位弹簧原的作用,作用活塞释放油门杆;当主机启动时,来自啟动控制阀的一路空气作用于活塞底部,使活塞杆伸出顶住油门杆,限制油门杆开度,不让启动油门过大。经过检查,现场情况也证明了这个判断。由于长期缺乏保养,启动油门限制器的活塞压盖螺栓松动,使压盖外移,当启动时活塞杆伸出过长(基本将油门杆压到零位了),从而使启动油门过小,不能发火。那么为什么在锚地船舶停航时倒车能启动,而航行换向时不能倒车启动呢?原因如下:RTA-48机型启动时是按油、气共进原理设计的。根据其启动原理图,当主机启动时,启动空气进入气缸,此时燃油也同时喷入气缸内(其喷油量由启动空气限制器控制),当主机达到发火转速,主机发火,操作人员释放启动按钮,启动空气停止进入气缸,启动油门限制器释放油门,燃油进油量由调速器控制,主机正常运转。但当启动油门限制器故障时,原设计的油、气共进变成了气、油分进:按下主机启动按钮,启动空气进入气缸,但因启动油门限制器的过分限制,只有很少燃油进入气缸,当操车轮机员观察到主机已启动释放启动按钮后,油门杆由调速器控制,1)当船舶在航行时,由于船舶仍有正车余速,螺旋桨扭矩很大,一旦切断了启动空气,主机转速迅速下降,后喷入的燃油因滞燃性还没发火燃烧,造成启动失败;2)而在停泊时,螺旋桨扭矩相对较小,主机转速下降较慢,仍能让延迟喷入的燃油发火燃烧,避免了启动失败。
3 结束语
以上两起案例虽然故障现象相同,都是倒车故障,但原因大不相同,作为轮机管理人员,一定要具体情况具体分析,不能墨守成规;而且两起故障的发生,都是有前兆的,如果能及早发现,就不会产生后面的险情。故对于启动系统的故障一定要尽早排除,千万不能有侥幸心理。
摘要:本文通过对两例不同主机倒车故障原因的分析查找及处理,探讨了主机操纵系统故障排查的一般分析方法,但更想指出的是,主机操纵系统关系到船舶的安全,故障的产生往往有先兆出现,轮管人员对此一定要引起足够的重视,及时排除故障,避免事故的发生。
关键词: MAN B&W 6L42MC 倒车故障 密封件老化 6RTA-48 启动油门限制器
0引言
船舶主机控制系统是远离主机对其进行远距离操纵的一种方式。主机控制系统不仅改善了操纵人员的工作条件,通过系統内部的各种逻辑程序和安全保护,提高主机工作的可靠性及经济性,从而提高船舶航行的安全。当然,一旦主机控制系统发生故障,往往会造成重大的安全事故。所以每个轮管人员都应对此高度重视,发现故障,一定要及时排除。下面就以当前船舶常见的两款主力机型的两起倒车故障为例,具体分析介绍一下主机倒车无法启动的故障原因,排除方法。
1 案例一
1.1 故障现象
某轮主机型号 MAN B&W 6L42MC,该轮在较长一段时间里,主机正车启动正常;倒车启动,偶尔启动不起来,但如加大启动油门,再启动一次基本都能成功,故也没有太在意。但某次抛锚后,起航时倒车再也无法启动。故障具体现象如下:
(1)在集控室,倒车启动,主机转速能达到发火转速,但主机不能持续运转,启动失败。
(2)转换到机旁操车,倒车启动,启动油门在正常位置,可以启动成功。
1.2 故障原因和检查
(1)检查启动系统,正倒车启动,主启动阀开启时间基本一致,在2秒左右。
检查油气并进延时时长,经试车测试,发现在设定值1秒左右。(通过32号阀来调节时间延时,顺时针调节增加延时,逆时针则相反)。
(2)换向系统检查
检查换向系统,换向延时在6S左右,也在设定值。(应急操车换向通过104号阀来调节,集控室操车通过69号阀设定。)
(3)检查停车系统和应急停车系统
通过高压油泵上面的停油阀,接上测试管和压力表,发现,停车信号正常,并无泄漏等异常现象。
(4)检查主机调速系统
测定65号阀的输出压力。发现主机启动油门设定压力为2.2BAR,正常设定压力在2至3BAR.(通过65号阀输出,调节启动油门的大小)。即设定压力也正常。
(5)故障发现
但在试车排查故障的过程中,发现了一个异常现象:在启动主机时,控制空气压力下降较为明显,由原来的7BAR,下降到6BAR左右,且在71号阀处有泄漏声音。71号阀(见图1-4)的功能是接受65号阀的转速设定压力,再输出作用到调速器上,设定主机转速。初步判断故障出在此,有可能是虽然65号阀输出的压力正常,但因71号阀漏泄,造成作用在调速器上的转速设定压力过低,实际启动油门过小,从而影响了启动。也因此,当主机脱开调速器转成机旁油门杆操纵时,倒车故障消失,可以启动。事后对该阀的拆检也证实了这个判断。
1.3 故障排除
船上有备件,拆解该阀发现,内部密封件老化,有些已有小的裂纹了。清洁,更换修理包后,装复,试车,主机正倒车启动正常。
我们举一反三,对主机控制系统及相应部件进行了进一步细致检查,结果发现:
(1)发现换向汽缸部分有泄漏现象,导致主机在换向启动时,控制空气耗气量较大,压力有明显波动;
(2)同时发现减压阀也有问题。原阀由于破损更换了国产的压力阀,其减压流量较原来的偏小。导致在气流量减少时,无法快速补气,导致压力波动。
(3)主机高压油泵状况也不好,柱塞磨损,启动时,内部泄漏较大,必须要提高供油量才能启动。(在机旁操车时,如油门设定在启动油门位置,就无法启动。)
根据这次的故障,我们得出结论,主机遥控系统的故障,是多种小的潜在故障,叠加导致。最主要原因还是阀件内部密封件老化所致。只所以倒车会出现启动失败现象,正车启动还算正常,主要是在相对较小的油门时正车比倒车容易启动而已,如不及时修理,再假以时日,正车也会启动不起来的。后来查阅说明书,其要求遥控阀件密封件,五年内要做全面保养,并更换密封件。查以前保养记录,出厂近十年,并未做过类似保养。由此看来故障的发生是迟早的事。
为了避免该类事情的再次发生,故障解决后又立即向公司机务汇报了具体情况,公司安排人员对主机遥控系统做了一次彻底的保养,以避免同类故障的发生,确保航行安全。
2 案例二
2.1 故障现象
某集装箱船主机为苏尔寿机型,型号6RTA-48,燃油及排气阀及空气分配器正倒车换向为凸轮轴液压换向,启动系统为空气起动。某航次从广州至越南胡志明港,抵达引水锚地后抛锚等待引水,进行了正倒车试验,正常。引水上船后约基本以海速进三运行。后发现前方有渔船,减速进一,停车,再倒车,然后只听到倒车启动声音,但没启动出来。抛双锚制动,虽避免了碰撞事故,但锚链拉断,双锚丢失。事后,船方进行抢修,装复双锚后,在锚地又进行了正倒车试验,正常,轮机长认为当时倒车不来是因船速过快,无法气动制动实现倒车换向所致,对事故原因没有深究,船舶继续航行。
轮机长在事故发生后一航次即提出公休,我上船接班。在一次锚地抛锚时从正车翻倒车时又发生了启动失败的现象,经过观察发现:在船舶停泊状态下,无论正车转倒车,还是倒车换正车,启动都正常;但如果从航行状态下船舶还有余速时正车翻倒车,往往会发生倒车不能启动的现象,联系到前次发生的事故险情,我觉得换向启动系统可能有问题。
2.2 故障查找
(1)锚泊检查
船舶抛锚时,轮机员在集控室内进行正倒车换向及启动试验,我在机旁观察查看。基本每次正倒车换向、启动都成功。
(2)航行检查
船舶航行中,经过与船长沟通,选了一开阔水域进行正倒车试验。主机由进三逐降至进一,停车,倒车,启动,启动失败。但此时能明显听到缸头启动阀及主启动打开进气的声音,在机舱底层观察的轮机员也上来报告主机已倒车转动起来了。打开缸头示功考克,再次倒车启动主机,有气喷出,不断有气喷出,也验证了这一点。由此判断,主机换向、启动系统没有问题,应该是供油问题——主机倒车启动后供油不足,造成启动失败。
2.3 故障排除
(1)确定可能故障点
该种机型与供油有关的部件有:喷油器、高压油泵,调速器,以及布置在油门操纵杆两端的停油伺服器和启动油门限制器。考虑到航行时主机各缸工况正常,喷油器及高压油泵就不作考虑了。
(2)调速器检查
对调速器的排查:脱开调速器,改用机旁操纵,倒车换向,故障依旧,说明跟调速器没有关系;断油伺服器:它在三种情况下动作,把油门杆推向零位:停车、应急停车、换向错位。经过观察,发现在倒车启动时,断油伺服器已释放了油门杆,即它也是正常的。
(3)故障确认
那么故障原因只剩下一个了:启动油门限制器(详见图2-1、图2-2)。启动油门限制器功用:在非受控状态时,受内部复位弹簧原的作用,作用活塞释放油门杆;当主机启动时,来自啟动控制阀的一路空气作用于活塞底部,使活塞杆伸出顶住油门杆,限制油门杆开度,不让启动油门过大。经过检查,现场情况也证明了这个判断。由于长期缺乏保养,启动油门限制器的活塞压盖螺栓松动,使压盖外移,当启动时活塞杆伸出过长(基本将油门杆压到零位了),从而使启动油门过小,不能发火。那么为什么在锚地船舶停航时倒车能启动,而航行换向时不能倒车启动呢?原因如下:RTA-48机型启动时是按油、气共进原理设计的。根据其启动原理图,当主机启动时,启动空气进入气缸,此时燃油也同时喷入气缸内(其喷油量由启动空气限制器控制),当主机达到发火转速,主机发火,操作人员释放启动按钮,启动空气停止进入气缸,启动油门限制器释放油门,燃油进油量由调速器控制,主机正常运转。但当启动油门限制器故障时,原设计的油、气共进变成了气、油分进:按下主机启动按钮,启动空气进入气缸,但因启动油门限制器的过分限制,只有很少燃油进入气缸,当操车轮机员观察到主机已启动释放启动按钮后,油门杆由调速器控制,1)当船舶在航行时,由于船舶仍有正车余速,螺旋桨扭矩很大,一旦切断了启动空气,主机转速迅速下降,后喷入的燃油因滞燃性还没发火燃烧,造成启动失败;2)而在停泊时,螺旋桨扭矩相对较小,主机转速下降较慢,仍能让延迟喷入的燃油发火燃烧,避免了启动失败。
3 结束语
以上两起案例虽然故障现象相同,都是倒车故障,但原因大不相同,作为轮机管理人员,一定要具体情况具体分析,不能墨守成规;而且两起故障的发生,都是有前兆的,如果能及早发现,就不会产生后面的险情。故对于启动系统的故障一定要尽早排除,千万不能有侥幸心理。