标题 | 基于S7—200PLC的简接冷却供水系统 |
范文 | 周红芳 徐竟天 摘要:生产设备在运行过程中,冷却水必不可少,且要求连续稳定的循环冷却水供给。本文设计了冷水池变频恒压供水,在STEP7 Micro/Win中编写PID子程序,控制变频器的运行频率,实现变频恒压供水。上位监控软件WinCC监控供水系统的运行,使供水系统安全可靠运行,同时提高系统自动化。 关键词:简接冷却水 PID WinCC 中图分类号:TM383 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2017)05-0234-02 简接冷却水供水系统主要供给液压站、电机、空压站和空调等冷却设备。且简接冷却水系统供水不与物料等外界物直接接触,换热后仅有水温的升高,经过冷却塔冷却后,可循环使用。水压稳定是简接冷却供水系统的关键,采用变频恒压供水可实现冷水池提升泵的恒压控制。本文采用PLC、传感器、变频器及冷水池提升泵组构成闭环控制系统,可完成冷水池出水口压力恒压控制。 1 系统组成 简接冷却供水系统由热水井、冷却塔、冷水池、旁通过滤器及加药装置五部分组成。其工艺过程为:将含有各种杂质的冷却废水回流到热水池,且废水含有一定的温度,经冷却塔提升泵抽至冷却塔进行冷却处理,冷却后的循环水直接流至冷水池。最后由净环供水泵送至液压站、电机及空压站等用户。冷却水必须解决水质稳定问题,通过抽排水池底层的污水及补充定量新水,可改善水质。加药装置主要用来除去水中的藻类及各种悬浮物等[1]。 冷却塔提升泵的运行与热水池的液位连锁,高液位启动水泵,低液位停止水泵运行。补水阀和排污阀等设置有手/自动运行方式,自动运行时补水阀与冷水池液位连锁,排污阀与冷水池浊度连锁。三台净环供水泵,两用一备,采用变频恒压控制方式,确保净循环水供水系统稳定运行。 2 冷水池水泵电机控制 冷水池供水泵采用一拖多的供水方式,即其中一台水泵变频运行时,其余两台水泵工频运行。根据当前出水管压力控制水泵电机的运行台数,当用水量较小时,启动一台水泵变频运行,通过PID程序调节,使出水口压力在设定值附近,随着用水量的增大,变频泵的转速迅速升高且达到工频转速时,仍达不到出水口压力的设定值,则启动一台工频泵,直到出水口压力达到设定值。 当用水量减少时,变频泵的运行频率在PID程序控制下,自动减少。如果变频泵的运行频率降到某一设定值时,出水口压力仍然较高,则切除一台工频泵,直到出水口压力达到设定值。 3 系统硬件设计 3.1 S7-200 PLC与传感器及上位机的连接 系统选用S7-200 PLC作为供水系统的控制中心,同时扩展了模拟量输入模块EM231和模拟量输入/输出模块EM235。热电偶采集冷水池提升泵的前后主轴温度以及三相定子温度,用于监控水泵电机发热状况,防止水泵电机由于发热而烧坏。水池液位信号及出水管压力信号通过传感器输入至模拟量模块EM231,实现冷水池出水总管道的恒压控制和水池液位的报警。 上位机监控软件采用WinCC 7.0编写,S7-200 PLC与WinCC之间通过PC Access作为桥梁进行通信[2],用PC/PPI电缆连接S7-200 PLC的Port1口和监控计算机的USB接口,即可实现S7-200 PLC与上位机之间的通信。 3.2 S7-200 PLC与变频器MM440的通信 供水系统的硬件部分采用S7-200 PLC+变频器+现场传感器的设计形式,实现冷水池的变频恒压控制。现场压力传感器将采集到的压力信号转变为4-20mA的电信号传输至PLC的模拟量输入输出模块EM235,在S7-200 PLC编程软件STEP7 Micro/WIN V4.0中编写冷水池出水总管变频恒压PID控制子程序,PID运算结果经EM235输出至变频器的模拟量输入端子3和4,作为变频器的频率给定信号[3]。其中与变频器运行频率有关的参数设置为: 变频器故障处理完后,按下复位按钮I0.6,接通Q1.0,使变频器的故障复位输入端5接通,变频器的故障狀态复位,水泵重新变频运行,使出水口水压保持在设定值范围内。 4 软件设计 简接冷却供水系统采用西门子STEP7 Micro/WIN V4.0编程软件。在STEP7-Micro/WIN中编写PID控制子程序用于控制冷水池提升泵的转速,使出水管的压力恒定。供水压力给定主要通过上位机软件WinCC传输给S7-200 PLC,经过PID程序运算后,其运算结果控制变频器的运转频率,控制水泵的转速,实现冷却水的变频恒压控制[4]。 5 S7-200 PLC通过PC Access与WinCC之间的通信 PC Access软件是专门为西门子S7-200 PLC开发的,作为OPC服务器使用,向OPC客户机提供数据。在PC机上安装PC Access软件,在PC Access软件中设置与S7-200 PLC的通讯方式为PPI通讯方式并且设置PLC的站地址为2,在WINCC软件变量管理中选择OPC.chn,然后经过多部组态,就可以将PC Access中的变量成功导入到WINCC里面了。上位机组态完成后,通过PC/PPI电缆连接S7-200 PLC Port1口以及PC机的USB接口,通讯成功后就可以用WinCC监控软件监视供水系统的运行及其变量的报警等。在WinCC软件中组态主画面、设置画面、报警画面及曲线画面等[5]。 6 结束语 本文主要设计了冷水池提升泵的变频恒压控制,通过调用PID子程序运算后,其运算结果由EM235输出给变频器,作为变频器的频率给定信号,控制变频器的运行频率,最终控制水泵的转速实现变频恒压运行。 S7-200 PLC通过PC Access连接WinCC上位机软件,形成服务器-客户机的监控系统,上位机监控供水系统运行情况,使供水系统安全可靠运行。 参考文献: [1] 王绍文,邹元龙,杨晓莉.冶金工业废水处理技术及工程实例[M]. 北京:化学工业出版社,2009. [2] 薛迎成,何坚强.工控机及组态控制技术原理与应用[M]. 北京:中国电力出版社,2007. [3] 王建, 杨秀双,等.变频器实用技术[M]. 北京:机械工业出版社,2012. [4] 廖常出. PLC编程及应用[M]. 北京:机械工业出版社,2013. [5] 向晓汉.西门子WinCC V7从入门到提高[M].北京:机械工业出版社,2012 |
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