标题 | PROFIBUS总线在FX2N—32MR控制下压风机系统智能化改造的设计与实践 |
范文 | 周畅 刘斌 杨宝峰 张军 摘要:该文分析了恒源煤矿压风机房工况现状分析,根据智能化矿山建设的要求,确定了需增加的现场采集数据和采集方法,制定了S7-300PLC与现场设备信号传输方案。完成了系统软硬件的设计和现场安装调试,通过威伦触摸屏操作实现了压风机现场就地操作,通过以太网传信号传输到矿环网,实现了远程监控,达到了“自动化减人,机械化换人”目的,为设备检修提供的基础资料和参考依据。 关键词:s7-300PLC;压风系统;远程监测监控;EB8000组态软件 中图分类号:TP391 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2019)07-0270-03 压风自救系统是煤矿六大系统之一,既是矿井安全生产保障,也是矿井安全救险主要保证。压风系统中设备运行和节能状况关系到矿井经济指标。根据《国家安全总局关于开展“机械化换人、自动化减人”科技专项行动的通知》和现代化矿井建设的要求,原有的人工操作、监控,常常造成井下风量不能满足生产需求;检修工对设备内部运行参数检修不到位,造成风机失修和相关机械事故时有发生。为保证压风系统安全、可靠运行,设计基于PROFIBUS总线的现场数据信号采集系统,通过上位机实现设备在线监控和就地操作;通过西门子信号转换系统与矿内网络互通,实现数据共享,实时分析设备运行成本,实现了远程监控无人化值守的管理方式;通过对设备运行数据分析,实现了设备在线诊断,给维修人员提供的维修依据,实现了预防性维修。 1 压风系统的现状和需完善的功能 1.1压风系统的现状 恒源煤矿压风机房共有6台压风机、6个风包,供风距离达30公里。其中压风机为无锡压缩机厂生产的LGFD250风冷压风机2台和上海复盛风机厂生产 的SA-250A-6K型压压机4台,每台压风机配置有三菱FX2N-32MRPLC中心控制单元,对风包进行温度、压力两种参数采集,通过每台风机配置的操作屏,对单机参数设置,实现对风机保护和就地控制,每台风机有防止自启动功能。 1.2需要完善的功能 1)增加压风机出风压力、风包压力、润滑油压力、排气压力、出风温度、风包温度、电机轴承温度、排氣温度,润滑油温度测点,可以对故障进行快速定位。 2)现场信号实现统一集中显示,显示各种工况信息,对每台风机的参数随时进行修改。 3)实现手动、远程、自行投入功能三种操作方式。 4)增加WEB发布和视频监控系统,实现数据共享和无人巡查功能。 2 压风供风系统远程控制方案 2.1远程操作控制方案 根据煤矿压风机运行的特点、压风供风系统的现状和要实现的功能,从安全、可靠、经济、操作方便入手,采用了二级分布式集散式控制系统,由S7-300PLC西门子,通过DP总线对六台压风机的设布的传感器信号进行采集和处理,组成的计算机,对压风机运行参数进行检测、显示、控制、保护、报警和管理。即由操作站(以下简称为上位机)和现场控制站两部分组成,现场控制站采用SIEMENS PLC组成。 2.2控制系统输出输入点 1) 单台风机需要控制的参数 根据恒源煤矿风机的结构和冷却形式,单台风机需要监控其运行时间、前后轴承温度与振动、闸阀的开关状态与公位置、通讯完好状态等参数。设计两个数据块DB21\DB31,模拟量输入20个I/O接口 17个 。 2)系统所用输出输入点表 3 硬件设计与选型 1)压风系统远程控制系统硬件选用 2)控制系统硬件与地址 4 通讯系统设计与优化 1)系统通讯 系统设备之间采用西门子标准协议DP/MPI通讯,与矿环网通讯采用以太网CP343-1 LEAN模块实现数据传输。 2)西门子PLC与三菱PLC之间的通讯 S7-300plc适用的通信模式有OPC、以太网、DP、PROFIBUS/MPI,原有压风机所用三菱PLCFX2N-2MR PLC只有一个232接口,且与操作面板上显示屏相通讯,为扩展通讯端口,外加一全FX-485-BD通讯模块。通过专用的485-DP模块与S7-300通讯 485-DP转换模块通讯格式设置为:接口模式ROUTER_FX,无校验,波特率9600。 5 软件设计 根据智能化矿山监控中心的要求,设备既能进行自动控制,又要能实现就地控制和远程控制。在软件设计上采用模块设计,数据采集和处理对过PROFIBUSDP总线从现场传输到PLC控制单元,再通过以太网输出到上位机和控制中心。 1)西门子控制中心单元程序设计 西门子300PLC控制单元程序设计共设计远程控制、模式选择、外部模拟量转换标准化、压风机参数设置、故障报警处理等。设计的数据块用于外部传感器报警、屏与上位机组态用、自接模拟量故障用。 2)上位机控制程序设计 上位机程序控制设计包括就地控制触摸屏控制和集控中心控制,两者实现的功能一样。考虑到集控中心的功能多样性。就地控制上位机采用触摸屏,触摸屏能够显示压风系统工艺参数表包括风包温度、排气压力、排气温度、总管压力、震动量、运行总时间、加载时间等重要参数的实时数据; 设备运行状态(工作、停止、故障)、电动闸阀与电动球阀的开启、关闭、动作状态;压风机的运行加载、运行空载、通信故障、设备停机状态。以及报警参数表等。 电气参数包括电机电流、供电电压、轴承振动量等 触摸屏能够自动建立数据库,对于重要的工艺参数、电气参数自动生成趋势曲线。当运行风机发生故障时,利用运行记录的曲线对故障进行分析和判断。 控制中心上位机要求既能对设备进行监控,又能对设备进行操作。根据 矿井井下用风情况和设备运行状态,确定设备投入台次。 6 结论 本文结合矿压风机的具体使用、功能原理和智能化矿井建设的要求,使用S7-300PLC对现场采集的数据进行处理,通过以太网协议传输并入矿环网中,达到远程监控和就地监控的目的。主要结论如下: 1)系统投入后,对压风机的所有参数实现远程中心与现场数据完全同步,实现的远程控制和监控的目的 2)添加的烟雾保证和轴承振动保护,增加了设备运行参数监测点。 3)远程控制中心根据系统管网压力和设备运行故障,为检修人员提供了检修依据,尤其是对电机轴承的检修由原来的拆检改成数据分析,减少了拆栓次数,保证了设备运行磨合连续性。年减少设备次数6台次,节约工数360工时,节约人员费3.6万元,材料费用3万元。 4)实现远程监控后,减少现场监护人员5人/月,年节约工资5.2万元/人/年*5=26万元/年。 参考文献: [1] 崔坚.西门子工业网络通信指南[M].北京:机械工业出版社,2004. [2] 郭琼.现场总线技术及其应用[M].北京:机械工业出版社,2011. [3] 国家安全生产监督管理总局.煤矿安全规程[M],北京:煤炭工业出版社,2011. 【通联编辑:张薇】 |
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