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标题 文三污节能防垢直流热水炉应用
范文

    王姗 孟慧琴 姚文涛 曹娟 赵瑾睿

    

    

    摘 要:节能防垢热水炉撬具有节能、热水温度高、不宜结垢、自动化程度高等特点,热水量及温度都有显著提升,在减少了劳动强度和增强了安全系数的同时,保证了热水的正常供应,减少了热水到井口二次加热的时间和成本,可在需求较大的生产单位进行推广应用。

    关键词:动化;节能;推广

    一、文三污节能防垢直流热水炉简介

    文三污水站原有热水炉仅有三台能正常运行,因长期使用故障率较高,且耗气量较大,为保证热水及时正常供应,文三污通过前期调研,确定了对热水炉进行节能自动化改造升级。

    节能防垢热水炉撬由直流热水炉、水泵、电动球阀、水管线、强磁防垢器、控制系统、撬体等组成。热水炉为螺旋盘管辐射炉形式,冷水通过水泵增压后进入热水炉盘管,盘管一部分受火焰高温辐射被加热,一部分受高温烟气辐射和对流被加热。冷水经过盘管后迅速被加热,流出盘管后即为热水。出口盘管内的水一直处于高速紊流状态,再加上盘管内部防腐和水的磁化处理后,盘管内壁水垢不宜积存。

    运行时水管道增压泵启动后燃烧器点火,流量在6~12m3/h的冷水进入炉子盘管,几分钟左右出口温度就可以到80~85℃,产出热水进入高架储罐储存,以备生产作业用热水。

    文三污热水炉供水管线为带压管线,通过在热水炉进口管线上加装电动球阀并与直流加热炉PLC控制器连接,实现了加热炉在自动停炉,炉内水温降至45摄氏度后,电动球阀自动关闭,避免了因自动停炉后凉水进入储水箱造成水温下降的问题,待储水罐液位下降到预设值,供水电动球阀自动打开,PLC控制器接收到水流量信号后,燃烧器自动点炉,在正常工况时,无需人工干预,实现了全自动工作。

    二、主要工作量及创新点

    1、主要工作量:安装1200kW节能防垢直流热水炉撬2台,PIC自动化程序调试,相关工艺管线改造。

    2、创新点:

    2.1、换热部件结垢少,热水炉一直处于高效运行状态。

    2.2、单位面积换热强度大,换热效率高,体积小,重量轻。

    2.3、配备高效节能燃烧设备及控制系统可实现出水温度控制、空燃比调节,以及超温、超压差保护,保证热水炉安全、高效运行。

    2.4、采用撬装设计,安装维修方便。

    2.5、全程plc程序控制,自动化程度高、安全系数高(实现全自动化无人值守)。

    3、热水炉结垢如图1

    三、现场应用效果分析

    (一)现场应用情况

    原热水炉为保证正常热水供应,需3台燃烧器24小时运行,平均日用气量约为2300立方米。经更新两台直流热水炉和对热水工艺流程改造后,只需运行一台直流加热炉,正常情况下,每天也只需运行12-14个小时,日均耗气量约960立方米,较原有设备运行时间及耗气量均缩减了50%,且热水供应温度较原来可高出10%左右,極大的节约了用气用电成本。现场热水工艺如图2,现场热水炉如图3、图4。

    (二)经济(社会)效益分析

    1、全程自动化。无需人工干预,减少劳动强度。

    2、日均节约天然气1340立方米,全年预计节约天然气50万立方米。

    (三)推广应用前景

    节能防垢热水炉撬热水温度高、不宜结垢、自动化程度高等特点,减少了热水到井口二次加热的时间和成本,可在各对热水需求较大的生产单位进行推广应用。

    四、结论与认识

    节能防垢直流热水炉自动化改造后,热水量及温度都有显著提升,在减少了劳动强度和增强了安全系数的同时,保证了热水的正常供应。

    参考文献:

    [1]GB16914-1997,? 燃气燃烧器具安全技术通则 [S]

    [2]伍国富,任季琼,曾永红,叶学光,燃气测试实验技术[M]重庆大学出版社.2005.74

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更新时间:2025/2/5 20:54:27