标题 | 60MN卧式钢管热挤压机液压泵运行优化 |
范文 | 摘 要:宝钢特钢钢管厂2009年投产的60MN扩孔机卧式钢管热挤压机液压系统液压泵使用寿命短。在满足生产工艺要求的前提下,优化液压泵运行模式,改善液压泵使用环境,延长使用寿命。 关键词:60MN扩孔机卧式鋼管热挤压机液压泵;优化运行;延长使用寿命 一、60MN卧式钢管热挤压机液压系统简介 宝钢特钢钢管厂2009年投产的60MN扩孔机卧式钢管热挤压机液压系统动力源有:7台动作泵,6台供蓄能器泵,1台控制油泵,1台辅助动作泵,及12组活塞式蓄能器组成;集成控制阀块主要有:BG30为7台动作泵压力控制集成块,BG18为6台供蓄能器泵压力控制集成块,BD20为1台控制油泵压力控制集成块,BD21为1台辅助动作泵压力控制集成块,BG25为12组活塞式蓄能器高压油输出控制集成块;BG31为挤压杆动作控制集成块,BG32为挤压芯棒动作控制集成块,BG33为挤压桶动作控制集成块,及其他辅助动作控制集成块;执行元件主要有:1台主缸,2台上下侧缸,2台水平侧缸,4台挤压桶动作缸,及其他辅助动作油缸组成。挤压机待机时,12组活塞式蓄能器由6台供蓄能器泵提供液压油,蓄能器液压油压力提高至320Bar,压力控制液压泵输出流量降至接近0L/min,液压泵始终保持320Bar压力下工作;挤压机实施挤压时,7台动作泵,6台供蓄能器泵及及12组活塞式蓄能器组同时提供高压油;除挤压动作外,其余挤压机动作,由7台动作泵根据设定要求提供液压油。 二、使用过程中出现挤压机液压泵损坏频繁的问题 挤压机投入使用后,多次发生为12组活塞式蓄能器提供高压液压油的6台液压泵损坏,液压泵损坏后产生的金属颗粒进入液压系统,严重影响液压系统的安全运行,被迫停产检修,更换液压泵,清洁液压系统。 三、挤压机液压泵损坏频繁的问题产生原因简析 经观察发现,挤压机处于待机时,12组活塞式蓄能器由6台供蓄能器泵提供液压油,蓄能器液压油压力提高至320Bar,压力控制液压泵输出流量降至接近0L/min,液压泵始终保持320Bar压力下工作。此时液压泵在高压状态下处于极小流量输出,液压泵发热高,输出流量小,散热条件差,液压泵处于极恶劣的工况下运行,易造成液压泵组损坏。 四、优化优化液压泵模式,改善运行环境 为改变挤压机处于待机时,液压泵在高压状态下处于极小流量输出,液压泵发热高,输出流量小,散热条件差,液压泵处于极恶劣的工况下运行的状态。经对该液压系统分析,挤压机处于待机时拟采用设定液压压力于315Bar至305Bar,即液压压力达315Bar时,液压泵处于卸荷状态;液压压力泄漏降至305Bar时,液压泵建立高压,为蓄能器供油;液压压力升至315Bar时,液压泵再次处于卸荷状态。 五、理论计算,优化运行能否生产需要 60MN卧式钢管热挤压机主要相关参数:操作压力为270Bar至300Bar,挤压坯料最长为1300mm,挤压主缸直径为1270mm,上下侧缸直径为500mm,水平侧缸直径为500mm,活塞式蓄能器气包容积为3600L,活塞容积为745L,蓄能器气体压力高于260Bar,挤压过程中气体温度不变。 由上述条件可计算,挤压机采用最高压力,挤压最长坯料,即挤压机挤压一次需要最多的高压液压油的容积为: 根据理想气体阿伏加德定理: 因挤压过程中气体温度不变,即P1*V1=P2*V2 挤压过程中操作压力为270Bar至300Bar,12组活塞式蓄能器可提供高压液压油容积为: V=12*(260/270*(3600+745)-260/300*(3600+745))=5020.9(L) 通过计算可得出,12组活塞式蓄能器有能力为挤压过程提供足够的高压液压油。 六、通过优化计算机控制程序,调整液压泵运行模式 通过修改计算机控制程序,挤压机处于待机时设定液压压力于315Bar至305Bar,即液压压力达315Bar时,液压泵处于卸荷状态;液压压力泄漏降到305Bar时,液压泵建立高压,为蓄能器供油。优化液压泵运行模式后,挤压机处于待机时蓄能器液压压力曲线见下图,液压泵消除了在高压状态下处于极小流量输出的状态,液压泵运行工况明显改善,使用寿命得以明显延长。 参考文献: [1]雷天觉.液压工程手册.北京:机械工业出版社,1990. [2]徐惠炳.国外低速大扭矩液压泵.北京:煤炭工业出版社,1978. [3]史纪定,等.液压系统故障诊断与维修技术.北京:机械工业出版社. [4]李中兴,等.液压系统设备管理维护手册.上海:上海科学技术出版社. 作者简介:周强(1966-),男,上海人,本科,高级工程师,研究方向:冶金机械设备技术。 |
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