标题 | 环氧树脂胶高温离心脱泡工艺研究 |
范文 | 陈凯 文咏 阮建立 摘 要:主要概述了环氧树脂胶在电子元器件领域的应用和优势,以及环氧树脂胶高温离心脱泡工艺方法,通过实验研究高温离心脱泡的参数,从而选择最优参数,最后进行批量验证,保证环氧树脂胶的灌封质量。 关键词:环氧树脂胶;高温离心;参数 1 绪论 电子元器件领域广泛采用灌封材料进行整体封装,为了强化对外来冲击、震动的抵抗力;提高内部元件、线路间绝缘;避免元器件、线路直接暴露,改善元器件的防水、防潮性能等目的。环氧树脂胶具有以下特点:(1)高粘接强度;(2)固化收缩率小;(3)耐化学性能好;(4)优良的电绝缘性能和介电性能。因此,环氧树脂胶已经成为电子元器件行业最广泛的使用材料,普遍应用于航空航天、武器、通讯和石油开采等各类电子产品中。 作者在工作中遇到使用EC104双组份环氧胶对电连接器灌封时产生气泡的问题,灌封胶体中混有气泡,则固化后胶体内部或外部就会形成裂纹、空洞,这不仅影响产品的外观质量,更重要的是影响产品的电气性能和机械性能,使灌封失效。因此作者采用高温离心工艺方法进行脱泡,并对此工艺方法进行研究。 2 气泡产生的原因 目前选用的EC104环氧胶是Emerson &Cuming公司生产的。EC104是一种A/B双组分的环氧胶粘剂,固化温度为120℃,时间为6~7小时。 EC104环氧胶灌封后产生气泡,主要原因有以下几个方面: (1)EC104环氧胶为双组分环氧胶,调胶时手工混合A、B组分的胶粘剂会带入空气,形成气泡; (2)A、B组分固化的过程中,其实也是两种组分发生化学反应的过程,反应产生气体分子,形成气泡; (3)电连接器外壳灌胶腔小,由于EC104环氧胶黏度很大,灌封后流动性不好,从而对于灌胶腔狭小的区域、四周角落部位无法覆盖到位,易产生气泡。 针对上述原因分析,主要是调胶和灌封过程中会产生气泡,要消除调胶产生的气泡可以在调胶完成后进行抽真空,确保混合后的胶液中无气泡;而消除灌封过程中的气泡,传统的高温抽真空、二次灌封等方法无法彻底解决气泡问题,经过摸底实验,高温下进行离心脱泡,对解决灌封气泡问题效果非常理想。 3 原理及方法介绍 3.1 高温离心原理 离心技术原理:是利用旋转运动产生的离心力,根据物质的沉降系数或浮力密度的差别进行物质的分析、分离浓缩和提纯的一种技术。高温离心工艺也是依据此原理并在此基础上面进行改进,其工作原理是:利用离心机高速旋转产生的强大离心力,加快胶液中固体颗粒的沉降速度,把胶液中的空气分离出来,同时在外部增加高温环境,使胶液固化过程中化学反应产生的空气气泡也可以排出,最终达到胶液固化后完全无气泡的效果。 根据上述原理进行高温离心设备的构造,该设备主要由电机、热烘箱、传送带、旋转轴、旋转托盘和旋臂六部分组成。由于需要创造一个高温环境(120℃左右),一般电机无法承受,因此我们将电机置于热烘箱外面,通过传送带进行传动,这样电机就可以带动整个离心装置进行转动。设备结构示意图如下图所示: 该设备中热烘箱是采购的标准件,在此标准件上面进行改造,烘箱内部中间固定旋转轴,根据烘箱空间大小,将旋转托盘平均分层固定,由于高温环境下胶的流动性较好,为了防止离心过程中胶液偏向一边,因此产品摆放时为竖直放置,当离心机启动之后,产品在高速离心力作用下呈水平状态。 3.2 高温离心方法 此设备工作时,先设定好热烘箱温度,启动热烘箱,热烘箱温度达到设定值之后,我们将产品放入离心装置中,关闭热烘箱门之后,设置离心速度和离心时间,启动离心机。电机达到设定运行时间之后自动停止,然后将产品取出,完成一次高温离心脱泡。 4 高温离心试验验证及结果 4.1 高温离心技术指标 4.1.1目视检查 样品经过高温离心固化后,用3~5放大镜检查外观,应达到以下技术指标: (1)胶面平整、过渡自然,胶体四周边沿不能高出中心; (2)胶液应灌满灌胶腔或胶面略低于外壳。 4.1.2显微镜检查 将样品灌胶腔进行切片,然后用显微镜检查灌封质量,应达到以下技术指标: 胶体内部应无气泡(气泡直径≤0.2mm,数量≤1个)、孔洞、凹坑。 4.2 高温离心试验方案 样品使用我公司J63系列连接器,胶粘剂使用EC104胶。先设定好热烘箱温度,当热烘箱温度达到设定值后,将灌封好的J63样品放入离心装置中,关闭热烘箱门之后,设置离心速度和离心时间,启动离心机,即可进行高温离心脱泡。设备可调参数如下表所示。 从上表可以知道,影响高温离心脱泡质量的因素主要是离心速度和离心时间。此次高温离心试验主要是确定离心参数,首先确定离心参数的范围,然后根据脱泡效果、效率再优化参数,确认参数后进行灌封质量的检测,质量合格后方可用于正式批量制作。 4.3 高温离心参数研究 4.3.1确定参数范围试验 为摸索最佳离心参数范围,采用双因素优选试验设计方法,经过初步试验结果离心速度位于(2100转/min~3000转/min)、离心时间位于(20min~40min)对灌封后脱泡效果比较好。(速度3000转/min,时间20min)是离心速度最大的可脱泡的参数,(速度2100转/min,时间40min)是离心速度最小的可脱泡的参数。 4.3.2优化离心参数试验 通过上面的初步试验,在参数(速度3000转/min,时间20min)到(速度1800转/min,时间40min)范围内进行选择,重新制作样品,在确定质量与效率的最佳范围后,再微调离心参数。 通过实验验证,完全脱泡有效果的有六个参数(速度3000转/min,时间20min),(速度2700转/min,时间25min),(速度2400转/min,时间25min),(速度2400转/min,时间30min),(速度2100转/min,时间30min),(速度2100转/min,时间40min),其中2700转/min和3000转/min由于转速太快,胶液会从灌胶腔甩出,固化后胶面只有灌胶腔的1/2;从速率考虑,2400转/min和2100转/min完成一次离心脱泡的时间相差5min,经过反复验证,优选参数为(速度2400转/min,时间25min)。 4.3.3优化后灌封质量检查 (1)目视检查:将上述离心参数范围内的试件进行目视检查,胶面平整、过渡自然,胶体四周边沿未高出中心位置。 (2)显微镜检查:样品切片后用20-40倍显微镜检查灌封质量,胶面无气泡、孔洞和凹坑。 综上所述,高温离心脱泡的参数为:(速度2400转/min,时间25min),可以满足技术指标要求。 4.4 批量验证及推广使用 高温离心脱泡工艺方法经过一年的实物验证,共进行了51批1917只产品的灌封脱泡应用,未出现气泡问题,灌封质量稳定可靠,批量验证通过。 目前针对微小型电连接器灌封采取高温离心的方法进行脱泡,已经在NANO、PCMT型号电缆上面实施应用,解决了连接器灌封出现的气泡问题,完成了多批订单的交付。 5 总结 高温离心工艺方法通过上述试验验证,已确認合适的离心参数,灌封质量稳定可靠,高温离心脱泡的工艺方法有效可行。此工艺方法独特新颖,同时工艺耗时短,大幅提高了工作效率,易于实现批量生产,该工艺方法为其他电子产品解决灌封气泡问题提供了新的思路。 参考文献: [1]叶丙睿.环氧树脂灌封材料的研究进展.材料导报,2009:23(14). [2]罗红玉.粘胶连续脱泡的温降机理分析[J].江苏纺织,2010(02). [3]尹光岩.胶料加温搅拌真空脱泡装置.生产技术,2002:14(02). |
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