PLC在锅炉缺水过程中的应用
王启志 王晓霞 孙炳阳
摘 要:锅炉缺水,轻则造成管道泄漏,重则造成厂毁人亡的爆炸事故,导致国家财产和人员生命的重大损失。本文采用PLC来控制锅炉的水位。提高了安全性和工作效率。
关键词:工业锅炉;缺水报警;PLC控制
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.09.137
1 锅炉缺水的现象和原因
蒸汽锅炉具有工作压力大,介质温度高,运行工况复杂等特点。缺水事故约占锅炉重大事故的50%左右。锅炉水位低于最低的安全水位,危及锅炉的安全运行,称为缺水事故。缺水事故可分为两种类型:轻度缺水和严重缺水。若锅炉缺水, 将对设备造成严重损坏, 如果锅炉严重缺水再进水, 就会引起锅炉爆炸。这是因为在锅炉缺水后, 一方面钢板过热, 甚至变红, 使强度大大降低, 另一方面由于钢板过热后的温度与供水温度相差较大, 钢板首次接触水的位置因遇冷而开裂, 在蒸汽压力的作用下, 龟裂被撕成大的裂口, 汽水从裂纹中喷出, 引起爆炸事故。
在锅炉设备正常维护,正确运行的情况下, 不会出现锅炉缺水现象。然而,因为种种原因,缺水仍常常有发生[1-3]。
1.1 缺水现象
(1)水位表内水位模糊,水位计内呈白色;(2)尽管存在水位,但水位不会移动,并形成假水位;(3)高低水位警报器有低水位报警信号;(4)给水流量小于蒸汽流量;(5)有锅炉装有过热器,过热蒸汽温度快速升高;(6)严重的情况下,可以闻烧焦的味道。
1.2 缺水原因
(1)管理不到位,安全意识较差,责任心薄弱,出现无人监视水位的现象;(2)司炉证人员操作失误或长时间离岗而无监视水位;(3)供水压力不足、导致供水管道裂;(4)给水泵缺乏维护,自动调整器失灵,出口阀被关闭或给水阀迟缓或卡死故障;(5)水位计安装错误导致长期水位计长期得不到冲洗,水位计显示模糊或错误的水位,导致操作人员误判和误操作;(6) 缺水保护装置长期处于失修的状态。
2 PLC锅炉缺水报警系统
PLC可靠性高,PLC在国内外已广泛应用于各个工业行业[4,5]。
本系统的工艺流程图如图1。
锅炉的危极低水位报警是为了防止锅炉缺水发生爆炸事故。液位传感器时刻测量锅炉水位,当水位低于设定值时用X001触点启动输出触点Y001,启动报警信号并且启动水泵注水。当水位达到满水设定值时启动注水满延时T1,10秒钟后,输出Y003满水跳闸。当压力继电器低于控制压力时,锅炉电气程序进行自动控制运转。当压力繼电器大道控制压力时, Y005不输出,超压停炉指示灯亮。当水位低于危及水位时,缺水指示灯亮,电铃响并且报警,保证锅炉安全运行。
当水位达到水位下限时,触点X001启动Y001低水位报警并启动水泵注水。当水位达到上限之后触点X002启动,注水延时T1运行,10后启动Y003水满跳闸开关,当水位低的时候引起的锅炉压力不足,引起X003动作,启动联动快关Y005。其时序图如图3。
3 触点线圈列表
4 结论
本文采用PLC来控制锅炉的水位。PLC的高效率,可靠性和耐用性完全克服了手动操作中的各种错误。PLC控制可以准确地检测水位的变化,启动或停止泵在指定水位的注水,以此达到控制水位的目的,因而可靠简单。
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作者简介:王启志(1971-),男,福建人,博士,副教授,从事自动检测与控制工作。