LF 炉精炼渣循环利用技术的应用研究
赵龙 吕涛
摘 要:通过对太钢炼钢二廠冶炼二作业区LF炉精炼渣组成的分析,确定了LF炉精炼渣的回收利用途径。LF 炉热态精炼渣回收利用可减少石灰和矿渣剂的消耗,缩短加热时间。LF炉渣回收利用达到了节能减排的目的。
关键词:LF炉;精炼钢渣;循环
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.09.007
1 引言
LF 炉精炼渣循环利用技术研究是节能减排与经济发展的需要[1]。此外钢水浇注后,钢包内的熔渣是不可避免的。大量的钢渣和熔渣混合在一起,这样熔渣会很难排放出去,而且还会降低金属的成品率,引起钢铁材料及配件产生一定量的消耗,最终会严重影响钢铁企业的经济效益。为此,太钢集团二冶炼钢厂针对LF炉钢渣的循环利用做了研究,连铸机浇注后钢包内精炼渣不倒入渣池,而是攻丝后倒入钢包或半钢包内,使精炼渣和余钢得到循环利用,减少钢水造成的损失。精炼渣的回收利用还可以提高钢包精炼初期的结渣速度,缩短渣期,降低电耗。
2 精炼渣脱硫分析
LF炉精炼渣回收工艺如图1所示:
炉渣从钢水中除硫的能力可以用钢渣的含硫能力来表示,根据炉渣与钢之间的平衡反射可测得其值如下:
从式(4)可以看出,随着氧化钙浓度含量的增加、二氧化硅浓度含量的降低以及温度的降低,炉渣的含硫量上升。 但是,当氧化铝浓度含量增加的时候,炉渣的含硫量有下降的趋势。从炼钢二厂二冶炼作业区热态钢渣渣系的各组成成分来看,基本符合上述分析推导。表1是LF炉钢渣循环利用前后精炼热态钢渣渣系各组成成分的变化情况。
由表1可以看出,在实际生产过程中,随着循环利用次数的增加,精炼热态钢渣渣系中的氧化铝浓度会大幅度的升高,光学碱度降低,因此导致炉渣的含硫量和脱硫率降低。为了降低上述影响必须要采取相应的措施,为了使炉渣光学碱度维持在一个相对稳定的状态,可以选择在LF精炼渣回收过程中应添加适量的石灰,保证脱硫率的稳定[1-2]。针对高炉热熔渣回收渣中硫含量随回收次数增加而增加的情况,有必要将回收次数控制在不超过3次。
将表1中渣系各组成成分数据分别代入式(4)中,并把温度取,计算钢渣循环使用过程中硫容量变化如图2所示。
由图2看出,随着利用次数的增加,炉渣的硫容量降低。为了提高钢水的脱硫率,应尽量减少钢水的回收次数。然而,从降低成本和提高效率的角度来看,利用率越高,成本越低。综合考虑脱硫率高、成本低、效率高,根据现场实际生产情况采取最大回收次数。
3 热钢渣回收利用生产技术
(1)对钢水脱硫的影响。精炼热态钢脱硫的速度之所以比较缓慢,主要原因是这样的:随着精炼渣被循环利用的次数增加,氧化钙浓度含量会逐渐的降低,氧化铝浓度含量也会逐渐增加,热钢渣的硫容量较低,当渣循环利用次数超过2次时,过量的渣会影响底吹来满足能够快速脱硫的要求。所以在第一次热钢渣循环利用时,必须在LF炉中加入炉渣材料;在热钢渣循环使用二次时,可以减少炉渣用量,适当的增加炉渣材料,达到保持热钢渣的硫容量的目的;当回收利用达到三次,由于硫容量的降低和渣量的增加,放电钢渣应该进行的操作以下操作:上层钢渣应该注入特殊渣斗,剩下的只有少量的钢下部应该恢复。
(2)对钢水升温的影响。根据实际计算情况,精炼钢水浇铸后,钢包内的热渣量为2.5~5.5t,温度为1525~1550℃。热钢渣回收时,根据具体情况在钢包顶添加渣和精炼渣,减少了熔渣熔化时的热损失,缩短了钢水加热时间,节约了电能。预计达到相同温度时,钢渣回收后,每台炉可节约供电时间4-5分钟,每吨钢可节约供电时间5-7千瓦时。
4 结论
LF炉热态精炼渣回收再利用不仅可以降低石灰和矿渣剂的消耗,缩短钢水的加热时间,降低钢铁材料的消耗以及能量损耗,而且还可以提高LF炉的各项技术指标,大幅度降低炼钢所用钢材原料成本。LF炉精炼渣的回收利用,减少了工业废料的排放,实现了“废渣”的回收利用。
参考文献:
[1]黄康乐等.LF炉热态钢渣的循环利用技术[J].河北冶金,2012(05)
:64-65.
[2]贺保堂等. LF炉精炼渣循环利用技术研究[J].河北冶金,2017
(08):72-74.
作者简介:赵龙(1988-),男,山东临沂人,本科,助理工程师,研究方向:工业技术。