保证锅炉安全经济运行技术的研究

    李艳萍 陈秋玲 赵伟伟

    众所周知,为了保证锅炉安全经济运行,进入锅炉的水必须经过水处理软化、除氧处理,去除水中的钙镁离子等硬度和含氧,保证锅炉给水水质。为此,我们以亚硫酸钠过剩量过高为研究对象,在保证锅炉安全经济运行技术的研究方面进行了探索。

    一、做好现状调查

    我们对注汽井过剩量情况进行了细致的调查统计。通过调查,发现平均过剩量6mg/L,超过水质指标要求。为此,我们以保障锅炉的安全运行,提高水质质量为目标,提出了研究的课题:降低亚硫酸钠过剩量,减小到3mg/L。

    二、做好目标可行性分析

    找到了课题,但是否具有可行性呢?你们以12#注汽站为例,查看除氧器说明书,除氧器出口含氧在0.2-0.5mg/L之间,由反应方程式O2+2Na2SO3=2Na2SO4可知所需亚硫酸钠反应浓度为0.4-1mg/L,若锅炉给水过剩量达到3mg/L,锅炉排量12m3/h,则一日最多所需加药量m=12*24*(3+1)g=1152g<2kg,我们得出结论,控制加药量即可达到目标,有能力完成该研究课题。

    三、原因分析及要因确认

    小组成员针对亚硫酸钠过剩量超标这一问题,进行了深入分析,集思广益,并找到了边缘因素有四个,分别是:1、人员操作不当2、除氧器除氧效果差。3、药液质量存在问题。4、药箱配药浓度无参考。

    确认一:除氧器除氧效果差

    验证方法:现场调查、查阅资料

    验证内容:现场记录除氧器出口水含氧,统计对比。

    验证地点:12#活动注汽站

    验证经过:除氧器技术参数说明书中,除氧器出口含氧在0.2-0.5mg/L之间。2018年4月2日至3日期间,对除氧器出口水含氧进行统计,现场记录真空度在-0.97,出口含氧在0.4mg/L,达到技术要求。

    确认结果:非要因

    确认二:药液质量存在问题

    验证方法:现场检查、实验对比

    验证内容:现场检查药品产品合格证、测试其溶解度、反应效果。

    验证地点:12#活动注汽站

    验证经过:现场查看药品产品合格证,生产日期、保存环境在正常范围内。现场为2kg药品溶于0.25*2=0.5m3水样,浓度4mg/L;取5g亚硫酸钠进行溶解度、反应效果测试,5g亚硫酸钠全溶于1250ml水样,溶解度无问题;间隔30秒测试水中含氧,水中含氧为0ug/L,药品反应及时。现场溶解药品时,多采用提前加热溶解,搅拌加药,冬季运行期间加催化剂反应,药液质量溶解不存在问题。

    确认结果:非要因

    确认三:药箱配药浓度无参考

    验证方法:现场调查。

    验证内容:现场观察给药箱加药,查看加药消耗记录。

    验证地点:12#活动注汽站

    验证经过:查看现场加药,加药方式为职工待药箱内溶液液位到下限时,职工凭借经验用药桶加药,药箱内溶液浓度未知,待加药后观察含氧、测过剩量,调整流量计调整进药量,过程最短耗时10分钟。查看亚硫酸钠消耗记录,一季度12#站平均每日加药2kg,亚硫酸钠消耗量大。

    确认结果:要因

    因此,通过要因分析,我们确定影响亚硫酸钠过剩量超标的原因为药性配药浓度无参考。

    四、制定对策

    针对以上对策方案,我们从安全性、精确性、可操作性、经济性、可推广性等几个方面进行了综合评价和选择,最终选择了对策一:通过电导率监测药箱内药液浓度,实施如下:

    1、参数计算

    现场用流量计流量从0-1L/min变化,为了减小加药误差和职工加药工作强度,制定一天加药两次,而药箱容积为0.25m3,考虑到药箱液位上下限问题,流量计开度在0.3-0.4L/min之间加药时间合适,时间h=0.25/(0.4*0.06)h=10h

    以12#站为例,锅炉流量为12m3/h,药箱容积0.25m3,流量计开度为0.4L/min, 除氧器出口含氧0.4mg/L,要达到过剩量指标3mg/L,则运行10h,给水所需加药量 ? m=12*10*(0.4*2+3)g=456g

    药箱内药品浓度 ?M=456*1000/(0.25*1000)mg/L=1824mg/L

    查看资料,TDS(溶解性总固体)与电导率的转化系数为0.5-0.7。现场应用中,普遍选用系数0.5,则根据计算药箱内药品浓度,药箱溶液电导率为

    G=2324/0.5us/cm=3648us/cm=3.65ms/cm

    2、仪表组装

    由计算结果,电导率单位为ms/cm,选用电极为10,电导率范围为1~10ms/cm的电导率探头,示值单位为ms/cm的示值仪表suntex ec-410。电源选用220VAC,将探头接线与电源接线分别连接到示值仪表,向二次仪表和电导率探头供电。将探头放入亚硫酸钠药箱内,进行检测。

    五、主要效果

    实验实施后,我们记录从7月-8月期间12#站运行三口井过剩量,统计结果表明,过剩量降至3mg/L,达到预期设定目标。本次QC活动成功。效益方面,以12#站为例,加药量减少,从原来的每日2kg减小到1kg,25kg一袋亚硫酸钠125元,一年一台设备运行200天,则大队十二台设备每年可多創经济效益:F1=(125×(2-1)×200×12)/25=12000元

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