缩短作业现场清砂时间的探究与实践
管海庆 张凯 刘兴山 白瑞义
修井作业工艺中使用冲砂、钻塞、套铣较为普遍,我单位平均每年作业单工序70次。按照《作业质量管理规定》及《作业现场清洁生产管理规定》要求,冲砂、钻塞、套铣完工后必须将循环池清理干净。人工清理循环池子内冲出的大量石英砂、地层砂,耗时会非常大,劳动强度大,延长了修井作业占井周期,会给企业造成一定的经济损失。与我们大力提倡的HSE管理是相违背的。为解决这一问题,我们以“缩短作业现场清砂时间”这一活动课题展开攻关。
一、确定活动目标
经过讨论,我们决定通过技术攻关,缩短作业现场清砂时间,由活动前的67.6min减少至16min。
二、原因分析及要因验证
(一)确定要因:针对作业现场清砂时间长的问题,我们进行了深入分析,集思广益,找到了主要影响因素有五个。(1)人员因素 (2)技术条件 (3)池子因素 (4)环境因素 (5)无专用装置
(二)要因验证:
要因验证一:人员的因素
我们发现,作业施工中,清砂操作人员精力不集中,环保意识差,如:清砂过程中油泥砂落地,施工班组因素可以通过专业培训来提高和加强考核监督来解决,故这个原因属于非要因。为了减少人为因素的影响,我们对本队职工加强了理论知识和实践操作的培训,并对操作技能薄弱的职工进行了现场单独传授,保证了所有职工在操作过程中的标准统一,提高了职工的实际操作能力,故确定为非要因。
要因验证二:技术条件
冲钻套作业施工工序一直使用循环池进行作业施工,施工后先用泵车罐车倒水,再用拖拉机拉砂回收,现有条件决定故确定为非要因。
要因验证三:池子因素
目前冲钻套作业使用的循环沉砂池内有三块挡砂隔板,两根横梁,造成收砂劳动强度大,耗时长,客观存在,故确定为非要因。
要因验证四:环境因素
由于泵車收水受限,在有油水的循环沉砂池内清理地层砂、石英砂等冲出物,要将砂子举升至1.2米以上才能将砂子清入拖拉机,造成收砂劳动强度大,耗时长,这是现场客观存在,故确定为非要因。
要因验证五:无专用装置
没有专用配套装置,循环池结构不合理,池子收水受限,造成池子内有水,操作人员站立不稳,容易滑跌,增大劳动强度带来安全隐患,并且收砂时间长,我们把这一因素定为主要原因,是目前急需解决的问题。故确认为要因。
三、制定主要对策
目前,在我们单位,只能依靠人工在循环池内收砂施工,收水后再收砂,池子收水受限,造成池子内有水,操作人员站立不稳,容易滑跌,增大劳动强度带来安全隐患,并且清砂耗时很长。为此,我们找到了耗时原因:收水后再收砂;在有横梁、隔板,有油水的循环池内人工收砂难度大、劳动强度高,导致清砂耗时很长。
依据中国石油天然气总公司劳资局石油工人技术等级培训教材《井下作业工》第十四单元《井下安全生产基本知识》。我们设计了专用装置。以清1t砂子为例,由重力计算公式可得:G=mg=10KN,W1=GH1=10KN×1m=10KJ,P1=W1/t1 ? 清砂克服砂子重力所做功的功率一定,要想节约清砂时间,由功率公式:P=W/t得出,人所做的功就得减少。
经讨论认为,由于在有油水的池子内清砂操作耗时长,劳动强度大,存在安全隐患。要缩短清砂时间,降低劳动强度,必须要在循环池上面清砂。要想节约清砂时间就得减少清砂移动高度,所以砂子最好在12m3循环池子上面,由向上清砂改为水平清砂,由此专用回收装置应在循环池子上方。
四、对策实施
1、明确收砂装置工作原理(1)开泵循环,出口循环液经减压筒进入沉砂池通过挡砂板上面的通孔流入12m3循环池内。(2)继续下放管柱进行钻进,循环出口开始出砂。(3)由于此装置的挡砂和沉砂作用,随着不断钻进,循环出的砂子就全部被沉至收砂池内,直至钻进至要求深度。(4)停泵把沉砂池内的水放入12m3循环池内,打开收砂挡板后,进行清砂(12m3循环池无需倒水)。
2.方案设计及工具加工
在保证安全牢固、清砂操作简单、安装方便的前提下,我们设计绘制了收砂装置理论图。其中:该装置(4.0m×1.8m×0.6m )使用进液管①(?89mm)与旋流减压筒②(直径1m)组合;挡砂板③、出液孔④ (高0.5m,在0.42m处开9个?60 mm的)和出液口 ⑤ (?120mm,高0.2m的通管)、放液口⑥(?120mm)组合;沉砂池 ⑦(3.7m×1.8m×0.50m容积3.3m3)和收砂活门⑧(1.6m×0.55m)组合加工在12m3循环池上面。
3、现场实验
该装置加工成型后,于现场试验。通过该收砂装置,在钻冲过程中可以起到在循环池外收砂的目的,而且容易分析冲出物(例如砂质、胶皮、石块等)。实现了在循环池上面方便快捷清砂,操作方便、降低劳动强度,节约清砂时间。
五、主要效果
收砂专用装置研制成功以后,在15口井试用,单次收水时间为0min,收砂时间为9.1min,清砂时间为9.1min。有效缩短了作业现场清砂时间。