漆包线制造行业成本“黑洞”的挖掘与控制研究
段辉红
摘要:漆包线制造行业高耗能、原材料贵重,漆包线成本占比达90%以上。在传统工艺及管理模式下,漆包线生产环境高温、高热、劳动强度大,人力成本居高不下。在成本控制中,哪里的数据高,哪里就可能成为黑洞,哪里就有下降的空间。文章对漆包线制造行业三个方面的成本黑洞的挖掘与控制进行分析。
关键词:制造业;漆包线;成本黑洞;成本控制
中图分类号:F276
1、漆包线制造行业成本黑洞概述
在一个有着30多年经营经验的老牌漆包线企业中,年产量12000吨漆包线,有120条生产线,生产机台800余台,生产工人400余人,生产年耗用电费2500万元,且仅能创造年收入5亿元,税后净利润700万元,净利润率1.2%。究其原因:漆包线工艺需要高温高热,是高耗电产业;传统的生产工艺和管理排班模式、陈旧的机器设备,人工效率低下,低效高耗的人工成本;漆包线的主要原材料铜和漆,占成本85%甚至更高,属于原料高消耗产业。
1.1、成本黑洞之一:电费
年产量12000吨漆包线,生产制造年耗用电费2500万元,单位耗电2元/千克。
1.2、成本黑洞之二:人工成本
年产量12000吨漆包线,生产工人400余人,生产人工成本1700万元,平均单耗1.43元/千克。
1.3、成本黑洞之三:主要原料消耗
因为传统的生产工艺、陈旧的机器设备、也因为生产环境的高温、高热、污染等使生产操作工流动大,新人工作失误,管理疏忽等等原因,造成企业生产达到废丝率5.5%以上,年产量12000吨,产生废丝达700吨,保守计算每千克损失22元,年直接损失1540万元;漆料年耗成本3500万元,平均单耗达2.92元/千克。
2、漆包线制造行业成本黑洞的控制研究
年产量12000吨漆包线,仅能创造年收入5亿元,税后净利润700万元,净利润率仅1.2%。作为一个30多年经营经验的老牌漆包线生产企业,在自由竞争市场经济下,要么改革,要么被淘汰。有幸遇到了一位高瞻远瞩的企业领导者,带着一班极富创造力的团队,做出了明智且科学的决策——改革。通过一系列的改革措施,不到两年时间,成本黑洞的控制,已经效果显著,下面具体谈谈成本黑洞的控制措施及效果。
2.1、节电措施及效果
2.1.1、电单价变化节约
改变供电协议,由原来的框架协议改成月度预算定量消费执行考核合同。按照协议,供电公司按照企业预算的电量输送电力,避免供电公司的无效输电,既节约了供电公司的成本,也给生产企业带来直接效益,在预算电量范围内单价下降0.06元/度,全年节省电费约300万元。
2.1.2、机台节电措施及效果
拉丝车间节电措施:①新拉丝机提速10%-20%,提高生产效率,减少电耗;②通风风机、风扇及照明灯,根据天气情况实行实时开关机制,减少电耗;③每周总结节电效果,根据实际情况进行调整改善;④大中垃机错峰开机,大拉机每天6小时,在谷段时间0:00-8:00时间段开机;普通中拉机每天开机14小时,在谷段时间0:00-8:00时间段开机8小时,剩余在平段时间开机6小时。全年节省电费40余万元。
包漆车间节电措施:①对机台电耗标准进行重新调整,并将机台电耗标准下降3%;②工艺员每天对机台风机、风门进行确认,确保温度符合要求;③现场管理人员负责对换规机台的时间控制及排废控制;④部门组织每周对电耗进行汇总检讨;⑤部门组织对日光照明及各排气扇进行管理,控制用电;⑥效率节电,包漆机台整体按2%提速,按平均车速300m/min核算,(300m/min*2%*120台)/300m/min=2.4台/天,提速后相当于每天可增加2.4台机生产,按一台机平均电耗800度核算,一年节约耗电64万度,节约电费40万元。通过调整机台电耗标准,下降2.5%每天节约2400度电,全年节约电费53万元;通过机台技改、工艺优化、人员管控,最大化降低机台电耗,每台机电耗降低50度/天,全年节约200万度电,节省电费120万元。
2.1.3、换规节电措施及效果
换规节电措施及效果:①降低换规频次,由原来的平均换规次数235次/月,降低至148次/月,平均每月降低87次,按每次换规耗时6小时核算,每月节约换规工时522小时,节约耗电20万度,节约电费13万元;②缩短开机时间,由原来的换规时间6小时每次,缩短至4小时,按每月换规148次核算,每月可节省换规工时296小时,节约耗电1万度,节约电费7万元。
2.1.4、设备故障节电措施及效果
由原来的月平均停机维修次数53次,降低至30次/月,按平均停机5h/次、维修后开机6h/台,每年节约耗电10万度,节约电费6万元。
2.2、人工成本的控制措施及控制效果
①装备工艺的改革:引进国际先进设备,对现有陈旧设备技改,增加漆膜自动控制系统,自动化物流研发成功由智能机器小车代替人工搬运及送料;②生产管理的改革:机台组搭配、人员组合,符合条件的机台组试行由原来的一人看两台机过度到一人看三台机,加强环保投入,改善生产环境,组织员工培训,同时多项措施并举,增加员工收入、减少员工支出,稳定员工队伍,减少新人培訓成本等措施,在年产量达到15000吨的时候,生产工人依然维持生产工人400余人,员工收入几次增长的情况下,生产成本人工单耗降至1.37元/千克,全年节约90万元。
2.3、主要原料消耗的控制措施及效果分析
原材料铜消耗控制措施及效果分析:①降低废丝率,引进国际先进设备,对现有陈旧设备进行技改,增加自动化控制系统,加强现场管控,对废丝源头追踪改进等一系列措施,降低废丝率至4.4%,在年产量15000吨时,废丝率降低1.1%,减少废丝180吨,节约成本400万元。②外采变自加工,外采8.00mm与2.60mm铜料加工费单位差价300元/吨,而通过进口大拉机设备,采购8.0规格铜杆,自己加工成2.6规格铜杆,每吨的加工成本约70元,每吨可节约成本230元,全年可节约345万元。
原材料漆消耗控制措施及效果分析:①改进工艺和配方,用国产漆代替进口漆,漆包线主要使用的几类进口聚氨酯漆在国内均有对应的厂家供应,国内采购单价相比进口单价每千克低1元到5元不等;②技术部根据生产计划,提前调试好漆并进行用漆安排;③工艺室在每台机上机使用前必须进行工艺调试后确定生产工艺;④品管部在每台机上机的首批次产品开始加倍抽检,时间一周;⑤技术部产品工程师跟踪客户端使用情况;⑥设备改造,漆膜控制系统,自动设置数据自动联动调节漆膜,开车、不合格品自动识别控制,自动打印标签,实现实时监测反控功能,提高漆膜质量,减少漆料浪费,大大减少漆料调配错的现象。通过各项措施的落实及各部门的配合,漆料成本由平均单耗2.92元/千克,下降至2.75元/千克,平均单耗节约0.17元/千克,年节约成本255万元。
3、结论
通过一系列行之有效的控制措施,使得漆包线生产设备得以先进化,工艺改进,环境改善,员工生活水平提高、工作效率和工作质量提高,实现成本降低、利润提高。然而漆包线生产原材料贵重,工艺高能耗,设备资料投入大的行业,成本的黑洞还有很多,成本控制的路还很长,离国际一流漆包线生产企业废丝率1.5%、净利润率10.5%水平还有很大距离,只有我们不断创新进取,才能实现与巨人同行的梦想。
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