阀门铜套支撑器的研制和应用
巴菲菲 王有庆
【摘 要】 外输管线破损时,需要及时关闭使用管线流程,同时开启备用管线流程。计量站外阀组阀门大部分无法配套使用,其中一部分开关手轮被不法分子盗窃。阀门开启时,由于阀门铜套会随阀门丝杠旋转下沉,使阀门支撑螺杆顶偏重复固定螺杆,影响了阀组阀门开启时间。阀门铜套支撑器的成功研制有效避免了此类问题,现场应用取得良好效果。
【关键词】 外输管线 阀组阀门 铜套 支撑器
前 言
垦西新区902站共有4座计量站。由于所辖油田油井的高凝油、高含蜡特性,站外设有加热升温炉及控制阀组。每座计量站都是通过双线流程阀组进行控制输送至联合站。8个加热炉阀组阀门全年开启12次,总计用时为300分钟,单次平均开启用时25分钟。在计量站外阀组阀门使用阀门型号DN150、DN200、DN250,铜套支撑距离长度10.5 、14.5 、16.5厘米。开启时,根据阀门型号铜套与盘根压帽之间的长度,将支撑工具固定在两者之间。使用不同长度的螺杆进行支撑,管钳开启,由于阀门型号不同,支架距铜套的高度和螺杆的尺寸不匹配,无法调整需要及时更换不同长度螺杆,使阀门打开时间延长。再加之螺杆顶住铜套时易打滑,操作人员需重新固定支撑螺杆使用管钳来回重复操作,将阀门丝杠慢慢开启顶出,整个过程费时费力。
一、阀门铜套支撑器的设计原理与加工
1 、设计原理:
该装置工作原理是:将铜套伸缩支撑工具本体设计成中间带有润滑孔,两端带有母口。伸缩体设计成两个可同时旋进和旋出的可拆卸全丝丝扣杆,丝扣杆的一端旋进本体,另一端根据阀门丝杠直径焊接加工圆弧形铜套支撑框。使用时,根据阀门型号调节好支撑距离安装在铜套和阀门盘根压帽之间便可。
2、设计加工
2.1 设计本体
根据阀门铜套与盘根压帽之间支撑距离,将本体设计成长度为8厘米,外表为六方形状,两端内孔设计成通径变向内丝扣,便于连接伸缩丝扣杆,使之两端同时伸长和缩短,达到快速伸缩的目的。从而达到整体伸缩在不同型号的阀门上使用的效果。
2.2设计加工润滑孔
由于本体整体材质为碳钢,内部设计有变向内丝扣,内部易出现锈蚀,使丝扣卡阻,调节、润滑保养不便。为此我们使用2毫米钻头在本体两端设计加工了两个2毫米的润滑保养孔,便于内外丝扣的维护保养,使整体调节快捷、灵活。
2.3? 设计加工全丝伸缩杆
根据本体设计变向内丝扣和DN250阀门长度16.5厘米,设计出全丝丝扣。本体长度为8厘米,两端伸缩杆长度设计成5厘米。使之伸缩长度10至18厘米,同时可安装在DN150(长度10.5厘米)至DN250不同型号阀门使用。
2.4 设计圆弧形铜套支撑框
圆弧形铜套支撑框的设计在保证阀门开启过程稳定性的同时,也要使操作人员操作方便,与阀门丝杠吻合度合适,通过测量确认阀门丝杠尺寸:DN250阀门直径3厘米。圆弧形铜套支撑框的材料设计为直径3.8厘米的碳钢管,切割成半圆弧形与全丝伸缩杆一端焊接成一体。
二、阀门铜套支撑器的现场应用
2.1、现场试验
把加工预制好的实物组装连接,为验证阀门铜套支撑器的使用效果,2018年3月25日,进行了组装实验(图2~图3)。根据阀门型号调整好距离安装固定在阀门铜套和盘根压帽之间,便可进行阀门开启操作,整个操作过程方便、快捷。通过在计量站外阀组阀门现场使用阀门铜套支撑器装置,取得了很好的效果。该装置改进简单易行、经济适用,适用于各种型号阀门铜套的支撑开启。
2.2、效果检查
把整体改制完成的同套支撑器,加工了4套在注采902站4个计量站外阀组投入现场使用,并对使用情况进行了调查对比,4次使用阀门铜套支撑器平均时间由25分钟降低至4.7分钟。
2.3 、经济效益
2.3.1、投入成本:阀门铜套支撑器单个加工成本为300元,4套0.12万元。
2.3.2、产出效益:2017年,由于外输管线破损12次,开启流程时间减少17.6分钟,每次损失原油,(全区平均单井日产量为4吨,外输总吨数为144吨每天,吨油净效益为2372元),17.6÷60÷24×12×144×2372=5万元。
2.3.3、2017年902站污染赔偿总费用为6.2万元,相比减少污染赔偿2万元。
2.3.4、綜合经济效益:5+2-0.12=6.88万元。
三、结论
通过在现场使用阀门铜套支撑器,取得了很好的效果。新型装置的使用降低了劳动强度,提高了工作效率和安全性。实现了单人操作,适用于各种型号的无手轮阀组阀门的开启。有效地缩短了计量站外阀组阀门的开启时间,具有较高的推广价值。
【参考文献】
[1] 赵晴? <<工程力学>>机械工业出版社.出版时间2009年6月
[2] 张琪? <<采油工程原理>>中国石油大学出版社.出版时间2000年