标题 | 600MW机组MFT延迟跳机恢复处理分析 |
范文 | 邹永卓 摘 要:发电企业为了降低发电成本,积极探索掺烧经济煤种,但是经济煤种的掺烧容易造成锅炉结焦和锅炉灭火,影响到了机组的安全稳定运行,为了保证机组安全稳定经济运行,降低机组非计划停运次数,采用锅炉灭火汽轮机不跳闸逻辑(MFT延迟跳机逻辑),本文深入分析了锅炉MFT延迟跳机后运行人员恢复处理分析情况。 关键词:600MW机组;MFT延迟停机;处理分析 中图分类号:TM621.2 文献标志码:A 0 前言 我厂锅炉是北京巴布科克·威尔科克斯有限公司设计、制造的亚临界、单炉膛、“W”火焰燃烧方式、中间一次再热、自然循环、平衡通风、固态排渣、露天布置的全钢架结构悬吊式燃煤汽包炉,锅炉型号:B&WB-2028;/17.4—M型。设计燃料为无烟煤。采用双进双出钢球磨正压直吹冷一次风机制粉系统,燃烧器采用B&W;标准设计的浓缩型双调风旋流燃烧器,燃烧器布置在锅炉水冷壁的前后拱上,形成“W”形燃烧方式。 1 锅炉MFT后处理方式 1.1 锅炉专业处理 (1)MFT动作后,确认锅炉已灭火,检查汽轮机、主变出口开关合闸正常。 (2)检查锅炉MFT保护联锁动作正常;(6台磨煤机跳闸;所有给煤机跳闸;A、B一次风机应跳闸;A、B密封风机跳闸;所有磨煤机进、出口快关门、关断门均关闭;供、回油快关阀、进油调节阀、所有油角阀均关闭;检查电除尘是否跳闸,如电除尘跳闸按规定投入电除尘运行)。如风机运行正常,检查增压风机静叶或变频器自动关小;送风机动叶开度自动关小,直至总风量减至35%,否则手动调整总风量至35%,调整炉膛负压正常。 (3)检查主、再热器减温水门联锁关闭,否则手动关闭。 (4)锅炉MFT延时停机逻辑触发后,首先在DCS上手动投入“解除汽包水位低低保护”模块。 (5)MFT动作后,立即检查电泵联启正常(如电泵未联启,立即手动启动电泵),根据给水流量、蒸汽流量、汽包水位变化情况调节水位。当汽包水位先降后升,高于-50mm时,根据主操命令手动打闸停运一台气泵,再根据情况打闸另一台气泵,通过电泵维持锅炉上水。 (6)汽包水位调节正常,锅炉风量大于30%,检查燃油系统运行正常,检查确认各设备动作正常后,查明MFT动作原因,排除故障,迅速调整满足吹扫、点火条件(如MFT动作原因不明或原因清楚但短时间不能恢复时,应立即打闸停机)。值长下令可以恢复机组运行后,运行人员用“强制吹扫”(吹扫时间3min)按钮进行吹扫,炉膛吹扫结束。 (7)立即将风门调至点火位,调整炉膛负压正常,检查炉前供、回油快关阀开启,通知油泵房值班员调整炉前燃油压力至2.0MPa~2.5MPa,投入6只油枪,根据气温、气压上涨情况再次投入油枪;启动一次风机、密封风机运行,启动A磨运行,逐步启动B、E磨运行(逐步启动F、C、D磨运行),恢复机组负荷到调度曲线。投入机机组协调控制,申请网调投入AGC运行,检查一次调频及AVC投入正常。 (8)点火后投入空预器连续吹灰;投入脱硝,调节氮氧化物正常。 1.2 汽机专业处理 (1)检查锅炉主控、汽机主控切手动、功率快减回路投自动,功率快减回路动作正常,汽轮机调门指令快速下关正常(关至40%),手动调整调门维持机组负荷20MW~25MW,如功率快减回路未动作,汽轮机调门未关,则手动关汽轮机调门,维持机组负荷20MW~25MW;如大机高压缸调门全关导致机组负荷到0时及时开启大机调门,维持机组负荷在20MW~25MW,等待锅炉吹扫重新点火启动。 (2)检查汽机侧各疏水门开启正常,若运行中关闭其他疏水手动门,应立即安排巡检开启防止蒸汽带水。 (3)加强监视主蒸汽温度的过热度、主/再蒸汽温度、主汽压力、负荷。当汽机侧主、再热蒸汽温度低于430℃且下降速率大于50℃/10min时,或停炉延时停机保护信号触发后,主、再热蒸汽过热度小于100℃保护未动作时,立即手动打闸汽轮机。 (4)检查大机轴封压力、真空正常(辅汽压力低时开启主汽供轴封用汽电动门)。 (5)监视记录主、再热蒸汽温度的下降情况,检查调整高压缸排汽缸温度不超过432℃、低压缸排汽温度不超过107℃。 (6)检查大机真空、胀差、轴向位移、缸温、缸胀、振动、推力瓦、轴瓦温度等参数,检查轴封汽压力,除氧器、凝汽器水位,汽包水位、密封油压,各辅机运行情况,并作相应调整。 (7)处理过程中检查调整机侧参数正常,条件具备时进行A、B小机的冲转工作。 1.3 电气专业处理 (1)锅炉发生MFT后,检查厂用电切换成功,检查各段6kV、380V母线电压正常,将快切装置进行闭锁。锅炉点火成功带负荷后,在厂用电切换时,应对快切装置进行复归,然后在DCS上使用同期将厂用电切换到高厂变带。在工作电源开关合上后,应注意监视有电流后才能拉开备用电源开关。 (2)厂用电切换不成功且无分支过流保护动作时,可以根据情况对失电段母线抢合备用开关(抢合前必须检查工作电源开关在断开位置)。 (3)启动6kV设备前检查6kV母线电压不低于6kV,发电机未进相运行。 1.4 除灰脱硫专业处理 (1)脱硫集控主值接值长通知后检查电除尘是否联跳,否则手动停运各电场;检查脱硫各设备是否运行正常。 (2)增压风机是否运行正常,若增压风机全跳,各风机进出口挡板、动静叶自动打开。 (3)脱硫监盘人员要观察增压风机静叶和变频器自动动作跟踪情况,若跟踪缓慢,造成增压风机入口压力波动较大(-1000Pa~+1000Pa),应立即将静叶和变频器由自动切至手动进行调节,调节时用快速調节键进行调节,保证入口压力不超过±2000Pa。 (4)由于机组仍有负荷,脱硫电源仍由本机供电,故脱硫设备的启停不受母线负荷限制,可以启动任意设备,进行系统调整,确保脱硫出口SO2不超200mg/m3。(脱硫监盘人员密切监视脱硫出口SO2变化情况,发现出口上涨较快应立即加大补浆量,启动备用浆液循环泵,若脱硫出口无法控制时,脱硫主值应向值长申请缓慢升负荷或者降负荷,防止脱硫出口超标)。 2 处理过程中的注意事项 (1)发生锅炉MFT时,当汽机侧主、再热蒸汽温度低于430℃且下降速率大于50℃/10min时,或主、再热蒸汽过热度小于100℃时,运行人员应立即手动打闸停机,确保设备安全。 (2)处理过程中运行人员应注意监视汽机调门开度,避免调门开度落在拐点处(高压调门约在23.4%),造成发电机功率振荡。 (3)鍋炉MFT触发后,运行人员应快速满足吹扫条件,对锅炉吹扫完成后进行点火,锅炉点火后要及时调整气温、气压、注意汽包水位。 (4)检查主、再热蒸汽参数、真空、胀差、轴向位移、缸温、缸胀、振动、推力瓦、轴瓦温度等参数,检查轴封汽压力,除氧器、凝汽器水位、汽包水位,各辅机运行情况,并作相应调整,查看A、B小机运行状态、电泵状态。 (5)注意检查调整高缸、低缸排汽温度不超限,各疏水阀门动作正常。 结语 目前,为了保证机组安全稳定经济运行,同时避免调度和上级单位对火电机组非停的考核,采用锅炉灭火汽轮机不跳闸逻辑(MFT延迟跳机逻辑)降低机组非计划停运次数,已经成为火电厂技术改造的首选。其操作的关键是锅炉MFT后汽轮机负荷快减、汽包水位调节和机组的快速恢复。但是,此种运行方式也蕴含很大的风险,需要运行人员熟练掌握相应的逻辑关系,并领会操作要点和注意事项,稍有不慎就会造成汽轮机水冲击及锅炉局部爆燃。 因此,锅炉灭火汽轮机不跳闸逻辑只是作为锅炉灭火后汽轮机不跳闸,发电机不解列的技术手段,为运行人员提供解决机组解列的辅助手段,而不能作为运行人员常规操作。 参考文献 [1]林胜河.600MW火电机组小机控制油压低故障处理[J].科技与创新,2015(5):75-76. [2]于泉,张海峰.600MW机组集控运行技术分析[J].China's Foreign Trade,2011(24):89. |
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