标题 | 中央广播电视塔电视调频天馈线系统改造项目工程总结 |
范文 | 林龙 【摘要】 中央广播电视塔于2007年4月进行了大规模的天馈线设备更新。通过这项工作,使得FM(调频)、CH2天馈线系统工作状态更加稳定系统安全度提高。本文根据实际工程的特点,进行了详细的介绍和论述,并对安装、测试的一些问题进行了探讨。 【关键词】 天馈线系统 测试 KATHREIN 一、工程简述 1、中央塔天馈线系统现状:中央广播电视塔(以下简称中央塔)上的天馈线系统是1991年安装的,从安装完毕后至今未作大的调整和更新改造。塔上安装了2副UHF天线(意大利SIRA公司产品);1副八层四面VHFⅢ波段天线;两副四层四面双偶极子FM天线;一副十二层四面单偶极子CH2天线(北京中天公司产品)。 2、改造项目工程:改造工程主要是对标高257米至292米天线段的CH2天线、标高292米至322米天线段的FM天线进行更新改造,不更换天线反射板,只更换天线振子。更换FM天线主馈线。机房内更新部分主馈线桥架。 二、工程实施 2.1前期准备 2.1.1 组织保证 2007年3月,进口的设备全部到货,中央塔也为改造工程做好了一切准备(包括申请停机时间、落实备份台的代播等)。在工程开始之前,为了确保工程改造的顺利实施,组成了专门的工程小组。在工程开始之前,全体工程人员召开了工程启动会议,主要内容是:1、强调中央塔改造工程的重要性,重点要抓好安全问题,既要保证设备安全,更要保证人员安全。2、通过合理安排施工进度,做好指导安装、测试配合等工作,争取做成样板工程。 2.1.2 明确任务 中央塔上现有的天馈线系统是中天公司的产品,此次改造工程只更换天线振子,不更换反射板,所以首要问题就是KATHREIN公司振子与中天公司反射板的机械配合问题。项目公司的技术人员通过和KATHREIN公司联系,取得了相关振子的安装尺寸图,为了保证以后安装的顺利进行,又到中央塔实地测量了构件。在仔细调查的基础上,技术人员在较短的时间内设计完成了天线匹配安装构件,并将图纸通过E-MAIL发至KATHREIN公司确认。经过外方的复核,安装构件投入生产。 2.2天线系统改造概述 中央电视发射塔系统改造工程需更换一副CH2十二层四面单偶极板天线,两副FM天线,调频主馈电缆,更新机房内部分主馈线桥架。 2.2.1 CH2电视发射天馈线系统 1副CH2电视发射天线采用十二层四面天线系统。天线为水平极化、采用不定向发射,天线增益约为10dB。主馈线为双馈,采用SUY-50-80-3同轴电缆(原有电缆),该天馈线系统的最大功率容量为60kW。天线振子、分支电缆、功率分配器及部分安装构件由KATHREIN公司供货,利用原有塔上中天公司生产的CH2反射板,中天公司提供部分安装构件和振子拉杆。 2.2.2 FM发射天馈线系统 2副FM发射天线采用四层四面双偶极板天线系统。天线为水极化、采用不定向发射,天线增益约为7.5dB。每付天线的主馈线均为双馈,采用4-1/8"同轴电缆。该天馈线系统的最大功率容量为100kW。 三、工程的分工及主要工作量 此次的安装工程由中广安装公司负责具体实施,中天公司与其有明确的分工。 3.1中天公司工作内容 1.完成天馈线系统设计,机房桥架及部分安装构件的设计。2.单片天线、分支电缆、变阻器指标测试。3.天线系统技术指标的测试。4.主馈电缆测试。5.指导安装、调试。6.监督安装施工。7.负责塔下防护脚手架的搭建。 3.2安装公司的工作内容 1.塔上安全网施工。2.完成天馈线系统的拆除。3.完成天馈线系统的安装。4.完成机房内桥架的安装。5.对天线段部分金属构件进行油漆。6.配合中天鸿大公司的系统测试。 四、工程施工顺序及进度 4.1施工前测试(3月27日至4月5日) 在此期间,技术人员主要在中央塔下的临时场地做安装前的测试工作,安装公司则在塔上对老的振子和要更换的主馈线进行拆除。我方具体的工作是: 1.在中央塔下指导搭建临时测试台,做好测试准备;落实塔下防护脚手架的搭建。 1.测试CH2天线(24对) ①VSWR指标。(要求≤1.15)②目测外观。 逐一保存测试记录,对天线进行标识。 2.测试FM单片天线(32片) ①VSWR指标。(要求≤1.15)②目测外观。 逐一保存测试记录,对天线进行标识。 3.分支电缆VSWR测试,摇绝缘。(要求≥500MΩ) 4.测试调频功率分配器。(要求≤1.10) 5.主馈电缆(四根)2×101.5米,2×109.5米 4 1/8”电缆。 ①VSWR指标测试。(要求≤1.05)②等长测试(电气长度)。③绝缘电阻指标测试。(要求≥500MΩ) 对电缆进行标识。 3月25日天线系统运到施工现场后,测试组人员到现场同甲方协商落实测试场地,沟通测试工作的安排。 3月27日,测试组和安装指导人员正式到中央塔开展工作。在台方工作人员的大力配合下,测试工作开展的很顺利。只用了很短的时间,就完成了临时测试台的搭建;FM天线单元的指标测试;FM分支电缆的测试,FM功率分配器的测试等工作。 当测试工作进行到CH2天线时,拖延了几天的时间。主要的原因是:KATHREIN天线的馈电系统是上下两片天线一起作为一个单元测试的,而国内大部分的天线系统是单片来测试指标的。在CH2天线测试初期,测试组将单片天线作为独立的测试对象,测试的VSWR指标在1.3~1.5左右,不能满足厂家提供的性能指标。现场发现这种情况后,我方一方面与厂家技术人员取得联系,并将现场的测试指标和照片发到KATHREIN公司。通过不断的联系,解决了CH2天线的测试问题。造成这个问题主要是两个原因: 1.KATHREIN天线的馈电系统是上下两片天线一起作为一个单元测试的,所以当我们用一个2∶1功分器将两片天线连接好后,天线振子间距2.5米,测试结果就和厂家提供的数据一致了。 2.因为是利用CH2原有的反射板,KATHREIN提供的天线拉杆连接不到现有的反射板上,所以我们前期考虑就近固定,生产相应构件。后经和厂家联系,该连接杆对天线的阻抗起调配作用,所以按厂家的要求重新生产构件。 在和KATHREI公司联系沟通的时间里,我方技术人员配和安装公司将用于FM天线的4-1/8”电缆截好,并做好电缆头、对电缆头进行密封,对主馈电缆测试了VSWR指标和绝缘度以及电气长度,测试结果满足要求。 4.2天馈线系统的安装(4月6日至5月10日) 在完成地面的测试工作后,原有设备已经拆除完毕,新天线系统构件、主馈电缆等运到238米平台。我方安装指导人员将各构件分类清点,在安装之前给施工人员做交底。 每天施工之前,我方现场人员和安装人员交流施工进度安排,提前做好各方面的准备工作,保证双方配合默契。 在天馈线设备的安装过程中,由于是更新设备,有一些安装工作要在现有的条件下进行,例如:机房内馈线桥架位置已经非常紧张了,安装构件到达现场后,馈线桥架经过设计人员多次测量和现场协商,设计生产了新的构件。除补发了部分构件外,原来设计的一体式构件改成了散件,便于现场的连接。FM主馈电缆安装后,因为做电缆时,留了1.5米的余量,所以现场发现主馈的位置太高了,向下又调整了1米,保证FM分支电缆能够顺利安装。FM天线安装前,根据我方技术人员的要求和甲方的强调,将天线上的相关排水孔全部打开。CH2天线安装时,甲方提出:现在的安装构件是分段连接,既不美观也不牢固,希望能改成一体的连杆。我们在时间非常紧张的条件下,由安装设计人员现场设计,周末加班,提出了新的构件图纸,尽快的加工出了新构件。 “五一”期间,我们的安装指导人员也没有休息,因为塔外不能安装,在塔内我们安装好了各副天线的功率分配器。 在分支电缆密封的做法上,甲方提出了自己的要求:天线端电缆头采用热缩管密封,两头封红胶,不用原厂配发的防雨罩。我们根据甲方要求,重新配发了热缩管,并按以上工艺安装。 由于CH2端预留孔与天线的电缆头方向不一致,经和甲方、施工方共同协商,分支电缆从天线振子下方反射板后绕过,连接到天线电缆头上。 4.3天馈线系统测试,安装工程收尾(5月8日至5月15日) 工作内容: 天馈线系统连接后,对整个系统进行测试:⑴VSWR指标,绝缘度测试。⑵功率考验。在此期间,我们对安装好的天馈线系统在机房开关板处分别测试了VSWR和绝缘度指标,都能较好的满足厂家要求。根据甲方要求,在15日凌晨对FM天线又进行了系统测试,指标良好。同期,指导安装人员固定分支电缆,安装好机房内馈线桥架。 5月15日下午,对天馈线系统又进行了运行考验,天线工作状态稳定,情况良好,系统气密性满足要求。 三、总结 此次工程能够顺利圆满的完成,离不开甲方的大力配合和高度关注,地面测试和工程进行工程中,台方领导多次现场视察指导工作;同样也依赖于安装工人的精心施工,安全操作,安装人员牺牲了节假日,加班加点。 从工程前期,项目负责领导就做出明确指示“保证安全、保证质量”。在现场的工作人员更是积极努力,做好测试和安装指导工作,为工程的顺利进行提供了保证。 通过对整个工程的回顾,有以下几个问题可以总结: 1.天馈线系统的工作年限问题。在工程的开始阶段,中央塔的技术人员就和我们探讨过这个问题,当时大家对这个问题就没有一个明确的结论。有说10年的,有说15年的,还有一种观点认为只要天馈线系统不坏就可以持续工作。带着这个问题,我们利用当年9月份参观IBC展览的机会,到德国KATHREIN公司和他们的技术人员进行了探讨。德国工程师的意见是:只要机械结构不被破坏,天馈线系统就可以继续使用。并举例说,在其工厂附近的山上,天馈线系统已经连续工作了30年。结合国内的情况,部分天线的安装构件和天线本身机械强度都不大,再考虑到个别厂家偷工减料的情况,天馈线系统的使用年限只能根据具体情况来看。这个时候起决定作用不是技术问题,而是成本问题。 2.进一步加深了对KATHREIN公司产品的认识。KATHREIN天线并不单纯追求单片天线的指标,而是通过专业的加工和装配使单片天线的指标一致性很好,从而保证发射系统整体指标优异。例如在本次工程中,CH2天线单片指标和国内的天线相比还要差一些,但是由于天线指标的一致性特别好,通过相邻两层天线的耦合补偿,整体天线指标就很好,VSWR最大为1.05。而且CH2相邻两层天线分支电缆等长,实际上将上下两层天线作为一层双偶天线来使用,这样的思路也比较有新意。还有一点就是KATHREIN天线和变阻器的安装构件都比较讲究,加工的精度很好。在国外,铁塔等支持物的尺寸比较精确,可以和安装构件配合良好,但在国内,由于生产安装的尺寸不是很精确,有时候太精确的构件反倒安不上。这时,就需要配套生产一些过渡件来匹配。在国内,支持物的尺寸和图纸有出入的情况会经常发生,所以国内天线的安装构件通用性好一些,针对不同的支持物,安装构件都有一定的调节范围。在具体的工程中,就需要根据实际情况,对安装构件提出不同的要求,才能保证工程中天馈线设备安装的顺利进行。 3.CH2分支电缆的出口与天线振子不一致。这个问题是在分支电缆安装的过程中发现的,从前期一直到工程开始都没有发现。虽然经过协商,最后的解决方案甲方也认可,但不是很满意。如果在工程前期能细致一些,根据分支电缆洞口的位置给天线厂家提出要求,该问题完全是可以避免的。这个问题提醒我们,往往是一个很小的问题,如果你不注意,在工程中你会发现能改善的程度非常有限,就会留下遗憾。 4.机房馈线桥架也出现了两次修改,重新生产了一些构件。在设计初始阶段,我们考虑到安装的简便,将室内馈线桥架直接加工成2.5米一段的整体,现场安装直接吊装就可以。但在实际安装过程中,发现很多地方都行不通。因为是在装满了设备的机房安装,现场的位置很狭窄,馈线电缆交错,整体桥架没法吊装。我们的设计人员到现场后,经过仔细测量,重新设计了馈线桥架。将一段一段的桥架拆成散件,方便了现场的安装。 |
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