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标题 机采系统节能降耗潜力分析评价
范文

    王拯

    摘 要:目前油田生产实际以及油田分公司要求,通过加大节能技改措施的实施,完成“十一五”末生产能耗比“十五”降低20%的工作目标。本文结合采油四矿生产实际,从产液结构调整,新技术、新设备的应用,强化技术管理工作三个方面指出了目前机采系统节能降耗的潜力,阐述了如何通过科学管理,有效降低机采系统能耗,提高油田开发效益。

    主题词:机采系统 能耗 潜力

    1、机采系统现状

    1.1 机采系统耗能状况

    胜采四矿目前共有油井258口,开井180口,其中抽油机井134口,电泵44口,螺杆泵2口。日产液水平1.86万吨,日产油水平800吨,综合含水为95.7%。平均动液面为934m,平均泵深为1409m。平均日耗電14.6万千瓦时,平均提液单耗8.03千瓦时/吨。

    特高含水级别95%-98%从分泵径、泵型的液量、油量、井数的比例中,举升的主要类型是250方以上大排量电泵,液量占到此含水级别总液量的67.4%,高液量在稳定产量运行的同时,带来了高能耗,在此含水级别的电泵井能耗占到机采系统能耗的67%,液量举升与能耗矛盾突出。另外,在在中高含水级别90%-95%从分泵径、泵型的液量、油量、井数的比例中,举升的主要类型是泵径为56的有杆泵,占到总井数的61.5%。通过摸查这部分井的生产情况,在同样完成举升过程,可以通过转换泵型,下螺杆泵,以及56泵升级到70、95的经济泵型的方式,在耗电略有增加的情况下,可有效举升更多液量,实现提液增油。

    由于在产液规模的控制条件下,不进行产液结构调整,压减高耗工艺,低耗工艺提液潜力难以得到发挥。

    2、影响机采系统能耗的突出问题

    2.1 产液结构不优化,高耗工艺比例大

    目前我矿产液构成上存在的突出问题是,高耗工艺的比例明显偏高,制约着机采耗能最优化的实现。目前我矿的电泵开井44口,占开井数的25.5%,平均日产液12×104 m3,占70.7%,日产油384.6t,占46.9%,平均日耗电10.26×104kWh,占提液耗电的74.43%。

    由于在产液规模的控制条件下,不进行产液结构调整,压减高耗工艺,低耗工艺提液潜力难以得到发挥。

    2.2 抽油设备严重老化,节能设备应用少

    2.2.1 抽油机

    目前,采油四矿抽油机新度系数仅为0.34,低于全厂抽油机新度系数0.39,超期(大于14年)服役的抽油机60口,占总井数的44.7%。

    2.2.2 电机

    尽管经过近几年节能电机更新改造,目前节能电机占所占比列依然很小,运行的抽油机电机中,节能电机仅有53口,占总油井数的40.68%,平均电机功率因数为0.67,造成设备高耗低效。

    2.2.3 变压器

    目前应用的变压器型号比较多,品牌比较杂,虽然近几年通过各种渠道对部分高耗能的

    变压器进行了更换,目前仍有33台S7型变压器在运行,造成了电能损耗的增加。

    3、机采系统节能降耗潜力分析

    3.1 挖掘产液结构调整潜力,建立经济的产液规模

    通过目前四矿在用举升工艺的效益分析,结合阶段性油藏的动态管理措施,有步骤实施油井工艺规模的调整工作,提高经济泵型的比例,减少高耗低效工艺的比例,逐步形成经济的产液构成。

    泵径的优化匹配主要的调整原则概括为“稳两头,调中间”,即相对稳定大排量提液需求的250泵和深抽工艺需求的φ44,重点是φ70、95等经济泵型的逐步增加数量。下步,我们以产量和经济效益为中心,逐步实施机采系统的泵径整合工作,建立经济产液构成。

    经济泵型优化整合后,经济产液规模1.86×104m3,预计电泵开井数控制在40口左右,日耗电量可降低1.28×104kWh。

    3.2 挖掘新设备、新技术应用潜力,建立合理的应用规模

    通过对近几年在我矿新技术、新设备应用效果,以经济性、适用性、有效性的应用原则优选节能新设备、新技术的应用,建立一定的应用规模,形成技术降耗的规模效应。

    3.2.1 节能电机

    在几年应用的节能电机中永磁电机在提高提高电机负载率、低速电机在降低电机功率方面有显著效果。

    3.2.1.1普及永磁电机,提高电机负载率

    由于目前的电机负载率比较低(只有26.58%),“大马拉小车”是造成电机运行效率低的主要原因,对功率因数小于0.4的44台普通电机,实施更换永磁电机。安装永磁电机后,单井装机功率减少11kw,平均功率因数上升0.287,平均电流下降了13.52A,平均功率负载率上升9.43%,平均单井日耗电节约29kWh,节电率为12.24%。下步将普及永磁电机,替代普通电机,提高电机负载率。

    3.2.1.2加大低速电机应用力度

    对供液不足井安装低速电机,降低冲次到2次以内,功率等级由37KW以上统一下降到22KW,有功节电率达到40%左右,功率因数随提高0.2,在深抽油井进行参数优化、提高系统效率具有较好的效果。目前我矿供液不足油井26口,平均冲次3.7次,下步将加大低速电机在供液不足油井上的应用,充分挖掘低速电机在参数优化,提高系统效率方面的作用。

    3.2.2 变频控制装置

    使用增加数据反馈功能的抽油机变频控制柜,通过“快提慢放”实现增液增油,需根据单井现场设定最佳上下行速度,确保实现节能和增液双效。累计对10口供液不足的井抽油机变频控制柜,平均系统效率由27.59%上升到29%以上,平均单井节电50KWh。

    对液面低供液条件差,采用电泵方面变频技术可以调节电机转速,改善供液条件差的油井工况,日节电在130KWh,通过地面控制,调节电机转速,确保油井正常生产、延长电泵机组的使用寿命。目前已安装4台变频控制柜,平均系统效率由安装22.87%上升到27%以上。下步重点对供液状况差的5口井推广应用电泵井变频控制柜。

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更新时间:2025/3/13 15:12:23